1、1孝昌嘉旭天然气有限公司输差状况分析一、产生输差的原因分析输气量差值计算式:Q5 =(V1 + Q1)-(Q2 + Q3+ Q4+ V2)式中:Q5某一时间输气管内平衡输气量之关值, m3Q1同一时间内的输入气量,m 3Q2同一时间内的输出气量,m 3Q3同一时间内输气单位的生产、生活用气量, m3Q4同一时间内放空气量,m 3V1计算时间开始时,管道计算段内的储存量, m3V2计算时间终了时,管道计算段内的储存气量, m3讨论:从上式公式可看出在某一时间内 V1、V2 为定值,而 Q3 在本公司的值为零;产生输差量 Q5 的因素为:Q1 与真实值偏大及 Q2 与真实值偏小计量之间产生的误差,
2、各类原因产生的天然气排放量 Q4。下面分别分析其原因: 影响上游贸易结算交接计量(Q1)与下游抄表计量( Q2)的因素流量仪表安装未按有关标准、规范执行,仪表前后直管段不够,仪表安装不水平等,造成仪表使用条件偏离标准、规范要求的使用条件,使计量不准,引起计量误差。计量因素 仪表选型及运行参数不当对天然气输差的影响。根据计量仪表选择要求之一是“通过计量仪表的常用流量应选在计量仪表最大流量的 3080%的范围内”,使用性能最佳,因此,根据这一原则选择计量仪表,才能保证计量仪表在规定范围内运行。而实际工作中,由于用户(特别是大工业用户)申请是按远期规划报技术参数,设计单位又是根据用户所提供的技术2参
3、数进行选型,因此,在用气初期,选择的计量仪表不能满足这一要求,从而造成计量不准。燃气表的示值误差燃气表的示值误差,客观上会造成燃气销售量产生误差,由此引起供销差。在国家前后颁布的两个燃气表标准中,对 B 级表允许的计量误差各不相同,如国家GB6968-86 标准,允许 B 级表在 2 倍最小流量与最大流量之间的计量误差为 2%级;而 GB6968-97 标准,允许 B 级表的计量误差为 1.5%。目前在用的燃气表,绝大部分属于国家 86 标准的表,误差偏大,经测算,由示值引起的供销差约为2-4%。计量工况的不同造成输差。由于有的流量仪表自身抗干扰能力弱,受外界振动、气流脉动、气流扰动等干扰,引
4、起仪表计出量偏离实际流量,造成计量失准。目前所采用的计量设备上,对于出厂燃气的计量,是考虑了温压补偿后将其折算成标准体积流量;而用户的燃气表,其读数是没有经过温压修正补偿就直接得出的体积流量值。这样,供气总量和销售总量必然存在定的误差值,由此产生供销差。经测算,由于计量工况不同造成的供销差约 2%左右。流量计算修正系数偏大、未进行压力、温度修正对民用天然气输差的影响。我国天然气计量结算标准:压力为 101.325kPa、温度为 293.15K,因有的仪表无压力、温度修正,以天然气工况压力、温度计算进行结算,造成压力、温度偏离标准而引起计量误差。进户燃气压力的波动引起输差在管网的实际运行中,由于
5、调压设备及其他原因,管网进户的供气压力不是保持恒定,而是有波动。在用气高峰时,相对额定设计压力而言,有时压力波动高达 20是完全有可能的,此时引起燃气表体积流量的变化也接近此压力变化值,由止造成的计量误差远超出般燃气表的允许误差,这个计量误差也引起公司的输差。燃气表使用年限越长,产生的计量误差越大,由此引起输差仪表故障等造成不计量或所计流量与实际流量偏离较大而引起的计量误差。经对在用燃气表的批量抽检表明:目前在用的皮膜式燃气表,随着使用年限的增长,大部分燃气表的计量出现负偏差,这个负偏差产生输差。抄表和用户偷气对民用天然气输差的影响 3抄表时间差和漏抄表。因种种原因,抄表员进户抄表时间与约定抄
6、表时间不一致,不在家的用户因估算气量造成的假输差。违反规定违章用气、不法用户偷气、卡住仪表计数器用气、使气表偏离正常位置用气、卸表用气私拉乱接无表用气等,造成用气无法准确计量。 影响天然气放空气量(Q1)的因素长输管线和城镇管网泄漏对民用天然气输差的影响。管线安装过程中由于焊接、防腐的质量问题,进户管线的连接质量、管线埋深不够、材料质量不合格、管线投运时间较长等原因引起天然气输配管网形成漏气点,造成天然气漏失,引起较大输差。阀井设置不合理对天然气输差的影响。为城镇管网维修、抢险、碰口等而设置的阀井,因用户发展,使原主、支干线设置的阀井控制的用户数大大增加,而不适应需要,造成管线漏气抢险和新安用
7、户碰口作业时,放空气量大大增加。 巡管、查漏工作不到位对天然气输差的影响。管网在投入运行后,因设备老化、锈蚀等原因造成的漏失,城镇建设施工过程中造成管线破裂违章用气等;因巡查工作不到位或信息反馈慢,有的漏点长期不被发现,造成气量漏失;抄表人员工作责任心不强,对严重锈蚀的大小气表,计数器封印和计数器损坏报告不及时等。管理因素管理中的滞后抄表收费,客观上产生供销差。公司将采用每月抄表收费次方式,造成在每年最后个月的燃气供应量中,始终将约有半气量(当月供气量的 50)末能在当年度燃气销售报表中反映出来(只能在下年度的月份反映),滞后统计的这部分销售量客观造成当年度的供销差。这个差率大约为 3-4%。
8、每年新增的管网中储存有煤气,这部分末能在销售中反映,也引起供销差。汽车加气站及 CNG 压缩站气体充装对输差的影响在各加气站及 CNG 压缩站对车辆和运输的贮罐充气过程中,每次充装完毕卸下快装按头时都有一定的排放量,由于充装的压力高达到 2225MPa ,同时结合压缩机及贮气罐的排污,都有一定量的天然气排放损失。4正常生产运行所必须产生的放空量。城网新投入营运的置换损耗气量;过滤器、调压器、各类阀件等的维护保养;流量计、燃气表、压力表、温度计等的校验;长输管线的每半年一次的清管作业、汇气管的清洗。工艺改造、城区公共建筑规划等因素所发生的天然气放空量。由于不可抗力因互素及人为因素所发生的事故状态
9、下放空量。由于洪水、地震、山体滑坡、建构筑物坍塌、其他灾害连带等因素所造成的断管、折管;市政建设、公路施工、用户的误操作、人为蓄意破坏等因素所造成的管线穿孔、断管。四、综上所述,影响天然气输差的因素主要有以下几方面:城镇管网泄漏; 计量仪表选型及运行参数不当; 计量仪表受外界干扰、环境条件的影响; 计量装置安装不符合计量技术要求; 流量计算修正系数偏大、未进行压力、温度修正; 抄表时间差和用户偷气; 巡管、查漏工作不到位等; 不可抗力及人为破坏等因素造成挖断管线而抢修排放天然气; 由于生产运行、管线及设备维护、工艺方案的调整需要而排放天然气; 其他不可预测因素。五、本输配系统输差取值鉴于本输配系统属新建项目,前期用于置换、设备调试等放空量很大;本输配系统由长输、城区干线及支线、庭院管线、大工业高压专线组成,管线分布分散线路长;前期公司生产营运各管理环节需不断的探索完善。综合以上因素,同时结合国内同行业历史经验数据。取长输管线输差为年购气量的 3,取城网管线输差为年购气量的 10,孝昌利用工程年输差合计为13。且实际运行中,孝昌公司流量计明显记录不准确,造成的记录上的输差远远大于实际值。