1、 30MW 的生物质锅炉长期燃烧不完全的原因分析本文首发地址豫鑫锅炉网:http:/ 30MW 灰秆生物质锅炉长期以来燃烧不完全,灰渣含碳量高,锅炉效率在 85%以下;豫鑫锅炉小编之前也分享过生物质锅炉燃料高效燃烧技术,今天咱们来分析下燃烧不完全的问题:一、存在的问题(1)锅炉燃烧不完全、燃烧结构不合理、烟气携灰量大。(2)除尘器输灰管排灰设计能力不够,经常发生堵灰现象。一、问题的分析与处理(一)对生物质锅炉燃烧的问题1分析(1)通过两侧看火门,看不到火焰(大约 1.5m 的料层) 。这样的料层厚度,一次风无法穿透,形不成浮动的燃烧结构。(2)布料的不均匀,造成燃烧分层,大量死灰和焦渣积留在炉
2、排上面。燃料在灰渣上面表层燃烧。(3)燃料与氧无法充分混合,在高端区域只能形成挥发性的还原气体,而看不到明火。燃烧风量在一定值时,燃烧越是强烈,氧量值显示就越小,带负荷能力就越强,DCS 显示的 6%的氧量只是燃烧弱化的表现,没能建立起强烈燃烧,燃烧停留在一个层面上,吸收着炉膛间的可用氧,不是氧与燃料在燃烧时的强烈扰动,锅炉属于浅层燃烧的工况。(4)燃烧最高温度区域,在炉排的中后部,因为料层厚度和分层的原因,振动炉排时,易带走生料。为了不流失生料,人为地减小炉排振动,又使扰动减少、料层加厚、结焦加剧。(5)总风量、二次风量偏小。在二次风口下面形不成强烈的扰动,燃料在炉内停留时间不够,燃烧程度下
3、降,排烟温度升高,不完全燃烧热损失增加。(6)由于风和燃料配比不好,辐射燃烧温度场,不能衡定在二次风口下面,炉膛温度不够,大量含尘烟气上移,烟气携灰量急剧增加,加剧了除尘器的负担,使得除尘器布袋灰层太厚,阻力增加,在喷吹的力度下造成布袋毁坏。2处理(1)生物质锅炉燃烧,就像一个下面充满了惰性灰渣的大火炉。只有将这些灰渣排出,新的燃料在一次风的穿透、二次风的强力扰动、炉排的合理投入下,才可以形成良好的燃烧。1)将负荷减到 IOMW 以下,利用振动炉排和点火风的动力将灰渣逐步清除。2)送风机出口风压一般在 5kPa 以上,一次风高端挡板开度为 50%以上、中端挡板开度为 60%以上、低端挡板开度为
4、 30%以上。三次风前墙挡板开度为 40%以上、后墙挡板开度为 60%以上。根据燃料种类区别用风。(2)炉排振动一般间隔时间为 360s、振动时间为 8s。投入自动,根据料种、燃料厚度、生物质锅炉负荷进行调整,不能长时间停用炉排。(3)养成看火的习惯,根据火焰颜色、充满度、卷吸回流、分布状况调整燃烧。(二)除尘器的问题1分析(1)布袋除尘器除尘效果不好,烟气流通阻力大,排灰能力不够。生物质锅炉燃烧不尽合理,烟气携灰量大,灰量大大超出除尘器的排灰能力。(2)排灰管太细、108mm 管径阻力大、罗茨风机压头不够。(3)锁气装鬣不灵活,容易负压回流。2处理(1)进行燃烧调褴,尽量降低一次风的使用融。
5、将燃烧置于一个高温区域,尽量形成完全燃烧,减少生物质锅炉不完全燃烧损失,减少烟气中灰的携带量。(2)进行设备改造,更换罗茨风机、加粗排灰管道,预除尘器下面加装机械放灰装置。预除尘器改造后,减少了进入布袋除尘器的灰量。(3)在烟道折向处加装放灰管,停炉时清除烟道积灰。三、工作建议(1)做好防止四管泄漏、爆破的预案。烟气中大量的灰尘颗粒,在极高的速度下,冲刷受热面,在一定的周期内,势必会造成管壁和引风机叶轮磨损。(2)做好定期排污、连续排污、生物质锅炉吹灰工作,保障化学水质合格,保持管道内外清洁;做好燃烧调整,防止生物质锅炉高、低温腐蚀。(3)做好燃烧调整,摸索出一套成熟的经验,减少机械和化学不完全燃烧损失。