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制程品质管制实务解析--林文和副总.ppt

上传人:myw993772 文档编号:4775874 上传时间:2019-01-12 格式:PPT 页数:80 大小:3.98MB
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资源描述

1、林文和,Part 2,桃李不言,其下自蹊,Sony 傾聽客戶的聲音提供客戶品質卓越 能安心使用的商品以及滿懷熱忱的服務 以達成超出客戶期待的目標,The Sony Pledge of Quality,CCPBG,制程品管的核心思想: 1.商德唯信,利末義本 2.品質管制的賣咖啡現象 3.品質的三大基石:紀律、決心、恒心 4.製造管理的魔鬼理論 5.管理要簡單化,只有簡單才容易執行 6.管理不是呼口號或Lip Service,重點在實踐,知易行難 7.勿以善小而不為 8.製造管理的方法論 9.七分飽三分飢原則:舒適感是浪費及問題的溫床,抗拒改變的心理是創意的頭號殺手,3,CCPBG,幾個問題:

2、1.好人給誰當,是你還是你的老闆 2.如果你要找一匹千里駒,找一頭牛或驢行不行 3.你開除過人嗎?主管的成人禮 4.下列四種人應先開除那一類?a.聰明又勤快 b.聰明但懶惰c.愚笨又懶惰 d.愚笨但勤快 5.感覺有問題就是能力不夠,感覺有困難就是方法不對-這句話背後的意義,4,CCPBG,參考系統文件:1. 裝配制程管制作業辦法 CPEQ07-010 2. SWR管制作業辦法 CPGQ07-087 3. Lot 管理作業辦法 CPEQ07-009 4. SMT制程管制作業辦法 CPEQ07-078 5. 成型制程管制作業辦法 CPEQ07-012 6. 衝壓制程管制作業辦法 CPEQ07-02

3、5 7. 烤漆制程管制作業辦法 CPHQ07-051,5,1.法规异常指与法律有关之异常,如安规,环保,辐射等。 2.倾向性异常指在( )小时内发生( )Pcs以上相同现象&原因之异常。 3.不安定异常指发生测试工站应该能检出,但未检出之异常。 制程发生以上1,2,3特殊异常,须停线&通报单位主管紧急处置。,“适用范围新产品开发IQC+PQC+FQC+OQC+市场等发生异常”,“品质特殊异常為: 法规异常/倾向性异常/不安定异常之定義”,1.组成专案Team(停线/通报/召开会议) 2.异常现象调查(不良现象详细调查&数据依5M仔细层别分类) 3.紧急处置(再现性验证/追溯/隔离/屏敝/风险评

4、估/处置&复线方案) 4.原因分析与对策(发生与流出之原因解析与改善对策拟定) 5.效果确认(对策执行之落实度与成效确认&再解析与对策之需求评估) 6.预防再发(针对确认有成效之对策进行系统规定) 7.横向展开(知会相关部门同步进行类似问题之解析与对策),通报流程 4.一般性异常指于5M标准化管理状况下发生之不良。,品質異常定義 & 品質異常處理機制,品質特殊異常處理機制,定義,6,制程品管的第一顆地雷:沒有停線標準或有標準而不執行,7, 產品發生安全規格不良 產品發生環保不良 不安定不良(測試工站能檢出,但未檢出之突發異常) 傾向性異常(半小時之內發生同樣功能不良或外觀相同部位發生同樣不良2

5、台) 初件檢驗發生不良且未有處置對策時 從來沒有發生過的重大功能不良 部品配置錯誤或程序錯誤 製程檢驗或產品檢查發現部品漏裝、錯裝 客戶要求停線時,停線時機說明,8,停線通報與處理機制,9,制程品管的第二顆地雷:遇到問題沒有能力解析或解析對策后不做對策有效性驗證,另外,不做橫向展開,問題重複發生。,10,停線處置對策表 1/2,11,停線處置對策表 2/2,12,MIL(Major Issue List) - MPE MIL,13,制程品管的第三顆地雷:產線隨意執行不規範作業,例如隨意更換包裝、維修或重工。,14,SWR/特採處置對策表 1/2,15,SWR/特採處置對策表 2/2,16,制程

6、品管的第四顆地雷:生產流程缺少check point或不做防呆設計。,17,整機包錯事件,問題描述 2010/5/6 理貨區發現1pc產品掃描顯示已出貨至海外,實裝為不同S/N整機 此異常為W/L F/W重工之產品, 故對重工之整機進行全數sorting 廠內所有成品共sorting: 23987pcs, 不良: 24pcs, 不良率: 0.1% 已出貨海外成品共sorting: 6960pcs, 不良: 5pcs, 不良率: 0.072% 原因調查 此異常為重工流程設計不完善及SFC系統無防呆導致疏失 整機裝箱與掃描比對不同的作業人員作業 掃描正確但裝箱錯誤, 無法偵測出來 掃描錯誤仍可裝箱

7、, 無法有效攔截 不掃描同樣可以裝箱, 無法偵測出來 改善對策 短期對策成品重工包裝整機與掃描比對必須為同一人作業導入SFC防呆系統 長期對策 重工品依流程需在產線正常包裝作業 SWR明確重工流程圖并注明Check Point及SFC管制,Lesson learn重工流程設計不完善-SWR必須規定重工流程圖及作業管制內容 產品長時間離線, 無法有效管控-規定產線良品不得離線,18,更新WLAN F/W并Re-download重工流程(Before),重工流程 1/2,19,重工流程 2/2,更新WLAN F/W并Re-download重工流程(After),20,制程品管的第五顆地雷:不做追溯

8、性管理,21,WLAN卡整機當機異常,問題描述 6/216/22 FQC抽檢發現5pcs產品開機進入桌面Idle狀態時當機 此異常導致裝配產線停線共10天(6/237/2),SMT停線共10天(6/277/6) 廠內產品全數重工,共計:8413pcs原因調查 此異常經驗證解析為Wlan卡IC來料不良導致整機當機改善對策 經驗證更新W/L Driver后可以解決此不良, 與客戶確認后產線使用新版Image恢復生產 因該IC未進行Lot管制無法準確追溯至產品使用信息,故對已包裝之成品全數Re-download新版Image后正常包裝作業,Lesson learn 制定物料LOT管控表以便可以及時準

9、確追溯產品物料使用狀況,22,Lot 管理 1/6,組立Lot管控表,23,次組立Lot管控表,Lot 管理 2/6,24,測試 & 包裝 Lot管控表,Lot 管理 3/6,25,SMT Lot管控表 -1/2,Lot 管理 4/6,26,SMT Lot管控表 2/2,Lot 管理 5/6,27,SMT HMT 段 Lot管控表,Lot 管理 6/6,28,執行分流管理 1.大型塑膠件依模穴分開包裝,配合搭配性驗證結果,配套投入裝配使用; 2.PCBA 分module投入裝配線使用; 3.外購件依不同lot投入裝配線使用。重點: 專人統計SMT / 成型相對於裝配每條線之產能及外購件不同lo

10、t的數量后分配給裝配線使用,避免同一模穴塑件或同一SMT module之PCBA或同一lot之外購件在數條裝配線混流使用。,29,制程品管的第六顆地雷:產線稽核不落實,SOP無法準確執行,30,IPQC 巡迴檢查表(各工站5M點檢) 1/6,31,32,IPQC 巡迴檢查表(各工站5M點檢) 2/6,33,IPQC 巡迴檢查表(各工站5M點檢) 3/6,34,IPQC 巡迴檢查表(各工站5M點檢) 4/6,35,IPQC 巡迴檢查表(各工站5M點檢) 5/6,36,IPQC 巡迴檢查表(各工站5M點檢) 6/6,制程品管的第七顆地雷: 不良品管制不落實對策: 強力執行良品不離線 產線不良品限制

11、放置數量 產線外觀問題落實復判機制 嚴格執行不良品送維修區維修進出執行SFC管控 5. 返修品重流產線投入點規定 6. 嚴格執行不良品標示,37,錯誤:大量良品在線外堆積會造成重大的品質隱患.,正確:線外只允許放置一個不良品架,有不良品要立即處理.,規範:良品不得離線,若有堆積,立即停線.,良品不離線 & 不良品限制放置數量,38,制程品管的第八顆地雷: 上錯料、用錯料或漏件對策: 1.落實零數管理及退料作業 2.針對安規部品及容易混用之物料導入SFC掃描作業(Pick to Light) 3.落實員數管理 4.執行拆機檢查作業,39,制程品管的第九顆地雷:變化點管理及工程變更管制不落實,40

12、,ECN Control Table 1/5,41,ECN Control Table 2/5,42,ECN Control Table 3/5,43,44,ECN Control Table 4/5,45,ECN Control Table 5/5,制程品管的第十顆地雷:產線人員配置不精簡,閒置人員太多,增加產線品質異常變數,46,背景描述-CPCG L10裝配部狀況,客戶群體 : S(E) / S / H / D 線體分佈 : 分佈在A11 1.5F & 2F & 3F / A12 3FTotal . Workcell 7 lines and conveyor 1 line for mai

13、n assyWorkcell 21 lines and conveyor 2 lines for sub assy 人力分佈 (7/13) : (S(E) MP date 8/9),現有累計人力1566人,47,人力分佈 (7/13) :為配合S(E) 8/9 量產 L10裝配部,需新招募基礎人力430人,現有累計人力1566人,背景描述-CPCG L10裝配部狀況,48,為配合S(E) 8/9 量產 L10裝配部需再招募基礎人力 430人是招募呢?還是內部調整呢?,背景描述-CPCG L10裝配部狀況,49,50,人力精簡的方法: 需求導向,依訂單需求重新進行產能規劃,刪減不必要的人力產能配

14、置,例如降低UPH 或 減少班數; 建立產線人力配置表,消除冗員及黑官; 善用IE ECRS手法達到產線工時平衡及人力精簡的目的; 制程改善,如測試/組立等作業改善.,H & D 由原本雙班生產改為單班生產 : H UPH = 70 & D UPH = 45 H Forecast 如下 :D Forecast 如下 :調整前後狀況如下:,改善歷程-STEP 1 雙班改單班,STEP.1 累計人力精簡 181 人,51,改善歷程-STEP 2 改善次組立,精簡次組立人力 :A. 共用人力 D次組立共用人力1.1. Palmrest & BTM Case 共用一組人力1.2. K/B Surrou

15、nding & BTM Door 共用一組人力 H 次組立共用人力1.3. H2 & H3 次組立共用一組人力 B. Workcell change Conveyor 次組立由workcell變成conveyor線生產 提高UPH 增加產能進而人力精簡2.1. 因產能提升 S次組立由原本的雙線兩班生產改為雙線1.5班生產,STEP.2 累計人力精簡 176 人,UPH 變化,人數變化,線體變化,52,53,CPCG裝配部人力精簡計畫 標準配置,改善歷程,54,CPCG裝配部人力精簡計畫 標準配置,改善歷程,改善歷程-STEP 3 組織扁平化,L10 Mfg. Solution : (1). 精

16、簡產線基層幹部配置 強化幹部能力 (2). 優化產線周邊單位人力,STEP.3 累計人力精簡 57 人,黑官,改善前,改善後,55,消除 黑官,改善歷程-STEP 4 制程優化,L10 Eng. Solution : (1). 導入新治工具 改善OP作業手法 (2). 部份工站制程優化,L10 TE Solution : (1). 優化測試程式 (2). 部份工站制程優化 (3). 測試治工具改善 (赴PS3學習),STEP.4 累計人力精簡 86 人,人力精簡 Total. 86,56,改善歷程-人力精簡 (四步曲),STEP 1,STEP 2,STEP 3,STEP 4,四步曲,STEP.

17、1 雙班變單班,STEP.2 改善次組立,STEP.3 組織扁平化,STEP.4 制程優化,精簡181人,精簡176人,精簡57人,精簡86人,累計人力精簡500,57,CPCG L6 標準人力,CPCG L6 SMT 客戶群體 : S(E) / S / H / D 生產模式 : S(E) / S / H BTO Mode D CTO Mode 線體分佈 : A113F,原標準人力配置 833 人,58,現有人力790人,不足43人,是否有改善空間,CPCG L6 人力現狀,59,L6人力精簡方向,Step 1:D / H 人力共用 Step2:SMT标配人力精简 Step3 :產線組織扁平化

18、 Step4 :HMT制程優化,60,人力精簡_Step1:HMT D/H人力共用,現狀:H & D Forecast 不穩定,導致人員利用率低; 改善:H & D HMT人力共用 ,節省人力42人.,H & D Forecast,Step.1 累計精簡 42 人,61,H forecast,D forecast,SMT標配人力精簡:,Step.2 累計精簡 50 人,每個模組由15人減至11.5人,減少3.5人。 SMT線現有7個模組雙班, 共精簡50人。,人力精簡_Step 2:SMT标配人力精简,62,L6 Mfg. Solution : 強化幹部能力,精簡產線基層幹部配置 SMT-由2

19、條線1名線長改為4條線1名線長 HMT-由1條線1名線長改為2條線1名線長,Step.3 累計精簡 22 人,人力精簡_STEP 3: 產線組織扁平化,63,L6 TE Solution : (1). 優化測試程式 (2). 部份工站制程優化 (3). 測試治工具改善,Step.4 累計精簡 22 人,人力精簡_Step 4 HMT制程優化,64,優化測試項目順序實現一人多機(最高1:4) 根據產能刪減工站數,提高治具稼動率 檢討良率及L10覆蓋率來減少L6測試項目,65,HMT 人力配置 1/4,66,HMT 人力配置 2/4,67,HMT 人力配置 3/4,68,HMT 線兩班累計精簡 2

20、2 人,HMT 人力配置 4/4,STEP 1,STEP 2,STEP 3,STEP 4,四步曲,改善效果,Step1: D / H 人力共用 節省 42人,Step2: SMT标配人力精简 節省 50人,Step3: 產線組織扁平化 節省 22人,Step4: HMT制程優化 節省 21人,累計精簡135人,69,CPCG QA人力精簡計畫一覽表,L10 QA 和IQC人力精簡 24 位 以提供給 S(E) L10 QA,無需外招基礎人力。,70,*取消PQC *采用新IPQC巡檢表單 *結合次組立IPQC,主要 QA人力精簡策略,IPQC 取用新巡迴檢查表,主要了解作業事項,明確管控重點,

21、優化查核表單。 提升產線終檢工站人員能力,取消 PQC。 結合次組立IPQC,單人負責2條次組立線或以上。,71,CPCG裝配品保人力精簡計畫,72,S 裝配品保人力精簡計畫,73,S (E) 裝配品保人力精簡計畫,74,調入S(E) IQC,調入S(E) L10QA,IQC 人力精簡計畫,75,76,制程品管的第十一顆地雷:人為故意神仙難救,77,制程品質管制的教戰守則: 落實開線前點檢制度 做好早晚班品質問題交接 做好初件檢查 落實停線機制及通報系統 落實制程巡檢制度,執行各工站5M點檢,確保SOP準確執行 做好不良品管控 執行良品不離線,避免產品堆積 建立外觀不良品的復判機制,78,制程品質管制的教戰守則:9. 做好產品追溯及分流管理 做好設備及治工具之點檢 做好量具及檢測設備之校正管理確保人員檢定合格才上崗 13. 做好樣品管理 14. 做好變化點(含ECN)管理 15. 做好供應商的品質管理 16. 做好員數管理 17. 確保流程導入防呆機制,79,制程品質管制的教戰守則: 18. 執行內部稽核 19.不規範作業務必以SWR執行 20. 做好品質記錄,善用QC手法 21.強化問題解析能力 ,Q & AThanks!,80,

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