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1#高炉焖炉后开炉方案.doc

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1、 第 0 页 共 12 页第一炼铁厂 1#高炉焖炉后开炉方案编制 :黄后芳审核 :张鸿儒、姚克虎、刘世平批准 :臧向阳日 钢 第 一 炼 铁 厂第 1 页 共 12 页1#高炉热风炉恢复烧炉方案高炉热风炉恢复烧炉方案一、方案执行小组组 长:刘世平副 组 长:邹高中、吕东旭、赵焕玉组 员:高炉一车间热风布袋工二、方案要求高炉焖炉后,热风炉停止烧炉,各设备停止正常运转,随着自然散热炉内温度降至 400左右,不能正常烧炉。在高炉送风开炉前,要求热风炉能够正常送风。1 烧炉前准备1) 热风炉检修项目完成。 (邹高中、吕东旭负责)2) 热风炉系统各阀门按程序单体、联动试车合格符合工艺要求。(吕东旭负责)

2、3) 热电偶、仪表恢复完毕,校验合格、计量准确,并由仪表管理人员检验合格签证。 (吕东旭负责)4) 各热风阀、倒流阀冷却水正常并有相关人员签字。 (吕东旭负责)5) 高炉煤气管道经打压(可在引煤气时吹扫管道时进行) ,检漏验收合格并有专业人员签字认可。 (刘锴、赵焕玉负责)6) 现场照明和通讯设备符合生产要求,相关人员签字认可。 (邹高中负责)7) 热风炉上、下人孔砌砖并封好人孔,相关人员签字认可。 (赵焕玉负责)8) 热风炉区域设警戒线有专人负责。 (薛明峰负责)9) 所有设备配齐确认开动牌。 (由吕东旭负责)10) 恢复烧炉升温曲线编制完成。 (由黄后芳负责)2 恢复烧炉前对热风炉各设备进

3、行确认烘炉前设备状况确认表序号项目 内容及要求 确认者 负责人1热风炉所属各阀体,管道,电器设备,地角螺栓1.各阀体、管道经严密性试漏合格;2.阀体运行可靠;3.行 程 开 关 完 好 灵 活 ;4.链 轮 、 链 条 润 滑 到 位 ;5.电 动 装 置 运 行 可 靠 ;吕东旭第 2 页 共 12 页6.热 风 阀 通 水 且 不 漏 水2 微机控制系统 正常运转 米贵福3 助燃风机1.两台风机运行平稳;:2.电流稳定、温度正常;司占强4 热风总管、支管 无泄露,补偿器螺栓松开 吕东旭5 倒流阀通水且不漏水,开、关运行可靠,电动装置运行可靠吕东旭6 蒸汽管道 无泄露 刘锴7 烟道总管上调节

4、阀 保持全开 吕东旭3烧炉要求1)在烧炉开始前,要求所有阀门运行良好,热风炉没有完成的试验都要解决,所有烘炉设备运行良好。2)烧炉前,外网煤气安全引到燃烧阀前。3)烧炉开始时,控制升温速度,为了尽量避免由于升温过快炉衬的变形,影响热风炉的使用寿命,严格按烧炉曲线进行操作。3)以拱顶温度为依据,兼顾废气温度和界面温度。4 烧炉实施(吕东旭负责)4-1 引煤气操作1)引煤气前检查各阀门准备就绪,氮气压力正常,清理现场,区域内无不相关人员作业或滞留。2)确认热风炉煤气切断阀、煤气调节阀工作正常,各煤气放散阀开关正常。3)先用氮气或蒸汽进行煤气管道吹扫,吹扫从热风炉煤气眼镜阀至各支管切断阀之间管道,吹

5、扫 30 分钟后,放散管道大量氮气或蒸汽放散后,停止吹扫。4)准备引送煤气前,在燃烧短管内点燃木材,保持明火。5)打开眼镜阀,开外网蝶阀,在放散阀大量冒煤气后,关闭放散阀。联系煤防站专业人员在煤气管道末端取样,进行爆发试验,合格后方可正常送煤气烧炉。4-2 具体烧炉步骤第 3 页 共 12 页1)确认热风炉各人孔、卸球孔密封完毕;2)烧炉前,要求烟道总管畅通,倒流阀全开。烟道阀小开一截,其余阀门一律关闭。3)助燃风机入口阀小开,打开放散阀,启动助燃风机,确认其运行平稳。4)先点燃木材,随后送煤气在燃烧口点燃,保持明火。5)调节煤气和助燃空气流量,按烘炉曲线烧炉升温。6)烧炉初期流量的调节原则:

6、拱顶温度上升太快时,增加空气量,煤气量不变;拱顶温度上升太慢时,减少空气量,煤气量不变;废气温度上升太快时,同比例减少空气量和煤气量;废气温度上升太慢时,同比例增加空气量和煤气量。7)当拱顶温度达 1000以上,按正常烧炉操作。8)热风炉正常烧炉至拱顶温度 12001300,热风炉处于焖炉保温状态,以备高炉开炉使用。4-2 升温曲线(后附)4-3 恢复烧炉注意事项及异常情况的处理1)恢复烧炉前期要注意烟道阀门的开度,以保证烟道抽力。2)拱顶温度的波动控制在-5+5之间。3)热风炉烧炉完,试送风阶段,每次送风后再次燃烧时,拱顶温度升高数值应控制在 4050,严禁一次送风后就转为正常(最高)温度,

7、防止因顶温波动过大而损坏砌体,应当通过几次送风后达到正常的规定值。4)如要停煤气,则迅速关闭相应煤气调节阀和切断阀,稍后关闭助燃风机调节阀、切断阀,联系停煤气时间。若停煤气时间较长,焖炉或打开燃烧器附近煤气管道上的人孔盖,将木材点燃,此时调节烟道开度,保证抽力,来保证炉顶温度不下降。6)若助燃风机突然停风,则迅速关闭煤气调节阀和截止阀,关闭助燃空气调节阀和切断阀。适当开大烟道阀,开度,将炉内残余煤气抽尽,检查助燃风机,重新启动,按操作步骤重新点火烘炉。7)恢复烧炉过程中断,再次点火前,需煤气专业人员测现场煤气浓度,等到允许后,才能允许点火烘炉。8)烧炉中注意炉壳变化情况,发现开裂及时汇报。9)

8、若烧炉期间,顶温上升特慢,不要强制烧炉,及时观察煤气用量,和炉内燃烧情况,检查仪表,热电偶是否正常工作,查清原因后,按程序烧炉。10)烧炉结束后,若不能立即投入使用,导致焖炉时间过长,则拱顶温度下降,烟道温度上升,若烟道温度上升超过 350时,则需要通风冷却炉篦子支柱。第 4 页 共 12 页4-4 恢复烧炉期间检查项目序号 项目频率 次 /8 小时 检查人 备注1 炉顶膨胀标记 2 膨胀标记清楚上涨情况2 地脚螺栓膨胀标记 2 膨胀标记清楚上涨情况3 燃烧短管内明火 随时 明火不灭4 助燃风机运行情况 4 运行平稳、无异声电流稳定、温度正常5 烟道阀、废气阀 2 使其开度大小合适6 助燃空气

9、阀、切断阀旁路切 断阀、调节阀 2 切断阀关闭严密调节阀调节灵活7 顶温 8 是否严格按照烘炉曲线升温8 废气温度 8 是否严格按照烘炉曲线升温9 热风阀、倒流阀 4 热风阀通水情况、严密情况倒流阀通水情况、保持全开10 炉壳、管道 2 炉壳、管道焊缝无开裂、烧红4-5 恢复烧炉期间的安全规定(邹高中、薛明峰负责)1) 热风炉烧炉操作人员须经过技术、安全培训,经考核合格后,方可上岗操作,进入现场劳保穿戴齐全。2) 听从指挥,热风炉区域划警戒区域,严禁一切无关人员进入。3) 任何单位和个人进入现场工作或维修,均需要烘炉人员许可,并挂牌警示方可操作,操作完毕,严格执行“谁挂牌、谁摘牌”制度,未经同

10、意,不得擅自操作一切设备。4)煤气区域动火,须经安全部门书面批准。5)作业人员必须随身携带煤气报警器,严格执行互保、联保制度。6)作业人员处理煤气管路、阀门泄漏,必须配戴空气呼吸器。7)现场必须配备足够的消防器材,且保持良好状态 。8)在烧炉期间,倒流阀保持全开,以防煤气串入高炉,发生中毒事故。第 5 页 共 12 页1#高 炉 热 风 炉 烧 炉 曲 线升 温 20 /h2022042062082010200 8 16 24 32热风炉烧炉温度控制记录表1 炉 日期 : 操作者:时间 累计时间 空气流量 m3/h 煤气流量 m3/h 拱顶温度 废气温度 备注1:002:003:004:005

11、:006:007:008:009:0010:00第 6 页 共 12 页11:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0024:00第 7 页 共 12 页1#高炉开炉方案 1#高炉 7 月 4 日起焖炉停产,采用全焦降料面法焖炉,计划 7 月 17 日开炉,焖炉共 13 天。一、 开炉领导小组 组 长:臧向阳; 副 组 长:姚克虎、张鸿儒、刘世平;组 员:邹高中、尹其胜、戚军、司占强、米贵福、穆向东、李坤、武善富、张国庆、吕东旭、赵焕玉、杨庆才、黄后芳、刘锴、徐从立。二、开炉的准备工作按计划 7 月 16 日 1

12、7:00 高炉送风点火。1、成立开炉领导小组,统一指挥,明确分工,协调配合,努力完成开炉过程中所确定的各项工作。 (负责人:臧向阳)2、高炉热风炉恢复正常烧炉。 (负责人:邹高中、吕东旭、赵焕玉)3、1 #鼓风机试运转,试运转时间不少于 8 小时,试车的风量、风压应能达到铭牌值。各瓦温度正常,并得到开炉领导小组代表确认。 (负责人:张鸿儒、穆向东)4、做好煤气布袋除尘系统的恢复生产试车,并得到开炉领导小组确认。 (负责人:赵焕玉)5、做好上料系统的联动试车。 (负责人:邹高中、杨庆才) 检查槽下皮带各电子秤的精度和自动增补功能; 检查槽下皮带、矿焦斗及其闸门工作状况,检查焦粉矿粉处理系统工作状

13、况,有故障及时排除,有问题及时整改; 检查料车卷扬系统和探尺卷扬系统;检查各保护装置是否可靠; 检查炉顶装料和布料系统工作是否正确可靠,溜槽 角的自整角机传动机构是否完好,自整角机的角度指示与溜槽实测角度是否保持一致,料流调节阀的 角是否合适、可靠,既要求料流不大,又不能卡料; 角控制是否准确, 角转速是否符合要求(6s/圈) ,检查上下密的阀板是否调好,密封是否可靠。 整个上料控制系统在带负荷试车过程中得到充分的考验,做到工艺顺畅,上料正确,工作可靠。 在装料过程中,按指定的 角和 角对布料参数进行观察。 上料系统的检查结果要得到开炉领导小组负责人确认。第 8 页 共 12 页6、高炉冷却水

14、和冲渣水系统恢复正常。 (负责人:穆向东、张国庆)7、炉前设备的检查:检查液压泥炮的各种动作是否满足要求;检查开口机各种动作是否满足要求;检查炉前天车工作正常;出铁场满足出渣铁要求。 (负责人:邹高中、武善富)8、氮气、压缩空气系统的检查:检查系统压力、流量参数是否满足要求;检查各阀门的严密性;检查减压阀、安全阀的性能是否满足要求。 (负责人:米贵福、穆向东)9、做好各返岗人员培训工作,能满足高强度快节奏生产的要求,各工种要有较强的技术业务骨干把关,并能应付一些复杂情况,避免和消除生产事故、操作事故和安全事故。 (负责人:邹高中、尹其胜)10、组织学习有关的安全技术操作规程,准备好有关的生产报

15、表。 (负责人:刘锴、邹高中)11、各工种配备相应的生产工具。 (负责人:司占强)12、做好生产现场的清洁卫生工作。 (负责人:尹其胜)13、准备好开炉期间的护航班子,以处理开炉期间的突发事故,最大限度缩短故障处理时间。 (负责人:姚克虎、刘世平、邹高中)14、场地上原燃料要备足,料仓内原燃料按要求备足。 (负责人:李满发)15、炉前辅助材料如黄砂、堵口泥要求备足。 (负责人:武善富)16、高炉开炉配料计算。 (负责人:黄后芳)三、准备工作(负责人:邹高中)(一 )上料准备1、装料表的准备,按规定装料。 (配料表在炉料后再次校核)2、炉头摄像仪安装调试完毕,录像机能正常工作,炉内照明配置好。3

16、、配备好记录录像人员,把装料情况记录下来,为此对装料人员和记录人员作相应的培训。(二)确定送风风口开炉采用 8 个风口送风(偏堵风口) ,分别为1#、2 #、3 #、4 #、11 #、12 #、13 #、14 #。堵 6 个风口,风口总面积 0.089m2。 (再确定)(三)高炉送冷却水,气密箱送冷却水和氮气,除风口外其余水量控制在正常水量第 9 页 共 12 页的 2/3。(四)重力除尘器煤气切断阀沙封,重力除尘器二个放散阀打开。(五)炉顶放散阀打开。(六)送风吹料:关闭炉顶西放散阀,通过混风阀送风 160kPa,风量12001600m3/min,将炉内压料水渣吹出(或松动) ,预计送风 3

17、5 分钟。吹料后,休风检查风口是否吹开。四、开炉操作(负责人:刘世平、邹高中)(一)送风点火前的准备工作1、按预计送风点火时间,提前 2 小时把送风热风炉顶温烧上去,拱顶温度10501100,烟道温度350,以满足点火风温 850的要求。2、送风点火前通知各相关单位和各工种岗位操作人员,做好全部准备工作。3、铁口与风口烧通,铁口埋设 60 氧枪,通压缩空气确认铁口与上方风口联通。 (武善富负责)(二)送风点火操作1、炉顶通蒸汽,除尘器通 N2。2、点火送风前一小时通知风机房将风送至高炉放风阀,风量约 800m3/min。3、确认系统设备和准备工作均无问题,已具备送点火开炉条件时,经开炉领导小组

18、负责人同意后,方可下令按规定送风点火。风量约 800m3/min,风温 850。4、铁口氧枪通通氧,保持氧气压力不低于 0.4MPa。 。5、风口见亮以后减少风量至 600m3/ min,(风压 6080Kpa),稳压操作。6、根据顶温,开始带风装料,控制顶温不超过 350。在顶温稳定受控在150350时,联系煤气站做煤气爆发试验,通知煤气取样做煤气分析。合格(H24%,O 21%)后引煤气。如不合格,以后每小时做一次,直至合格后引煤气。7、随着风量的增加逐步把风口捅开,出第一炉铁前风量控制在 1000m3/min。8、送风点火后 8 小时出第一炉铁,预计出铁量 50-80t 之间,生铁含Si

19、2.0%上下,铁水过撇渣器,炉渣直接冲水渣(临时确定是否放火渣) ,但要求炉前操作很谨慎,防止水渣沟爆炸。9、续料开始可沿用正常 Z 继续上若干批,但主要依据情况,现场变料,迅速加负荷,降低炉温。10、开炉后料制 KKJJ, J 33(4) 30(3) 27(3),布 10 圈, K31(5) 第 10 页 共 12 页29(5),布 10 圈,料线 1300mm。 (可参照原料制)11、出第一炉铁以后逐步加风量到 1200m3/m,逐步把风口捅开,预计开炉后 24小时内实现全风口操作。12、正常料下达炉缸过程中,根据炉温水平和趋势把焦炭负荷加上去,预计开炉后 48 小时转入正常操作,达到正常

20、负荷(H4.04.5)和正常炉温(Si 0.5%0.7%)。13、随着矿批的上扩,根据煤气分布和顺行情况进一步调整料制。14、高炉送风点火以后,高炉冷却水应按正常水量送水。(二)开炉安全注意事项1、全部开炉工作在开炉领导小组统一指挥下进行,指挥要集中统一,纪律严明。岗位人员认真执行“安全技术操作规程”和“开炉方案” 。2、加强厂区安全保卫工作,开炉期间要害工作岗位谢绝参观,非有关人员禁止进入现场。3、开炉前对高炉所有工种工人进行系统的安全教育,各工种各自进行本工种的安全教育,学深学透,预防事故。4、开炉时,生产区域照明齐全,现场清洁整齐,炉前操作所用氧气瓶(如有必要) 、氧气管、工器具、材料、

21、备品等按指定位置摆放。5、使用的氧气瓶必须放置在远离火源的地方,轻搬轻放,严防撞击;开氧气时不能戴有油手套,不准吸烟。6、开炉要注意煤气安全。开炉煤气 CO 很浓,爆炸性强,谨防煤气中毒和煤气爆炸,开炉期间高炉炉顶不准上人,有急事要上炉顶必须二人以上同行,并要注意风向避开煤气。在引气过程中严格遵守煤气操作规程和安全规程,严防生成爆炸气氛。热风炉烧炉时,一定要点着煤气,要有专人看火,务必保持明火,如热风炉温度太低煤气熄火,立即停煤气,炉内确无煤气后重新点着煤气。高炉附近、热风炉附近都是煤气区,时刻注意煤气安全。7、注意炉前安全,严防铁沟、水渣沟打炮,打水水管配好,黄砂放一部分到撇渣器、铁沟近旁,

22、加强自我防护意识,防止烧伤、碰伤、跌伤,注意打锤安全。9、开炉过程中,如果要下料坑、上炉顶处理问题,要防止料车挤伤人,防止煤气中毒。10、开炉期间,安环科派专人跟踪,以协助处理紧急事故。第 11 页 共 12 页附:开炉料1#高炉开炉配料计算一、容积死铁层 炉缸 炉腹 炉腰 炉身 炉喉 总炉容 实际炉容23.7 71 75.41 43.64 233.98 25.39 473.12 449.42二、入炉料原始数据1、原料化学成分:TFe FeO CaO SiO2 MgO Al2O3 P S R2高碱度烧结矿 51.80% 8.94% 10.77% 5.86% 4.76% 2.73% 0.050%

23、 0.026% 1.84 低碱度烧结矿 54.72% 12.51% 4.13% 7.06% 4.33% 3.30% 0.098% 0.58 球团矿 63.87% 0.50% 0.52% 3.26% 2、熔剂化学成分:CaO SiO2 MgO Al2O3 P S白云石 29.78% 2.14% 18.95% 0.00% 0.001% 0.001%蛇纹石 0.76% 39.63% 36.61% 0.00% 硅石 0.00% 97.00% 0.00% 0.00% 3、辅料化学成分:TFe MnO CaF2 CaO SiO2 MgO Al2O3 P S萤石 71% 21% 0.016%4、焦炭成分AC

24、SiO2 Al2O3 CaOV S焦炭 85.50% 6.40% 5.76% 0.64% 1.30% 0.65%5、原料堆比重:高烧 低烧 球团矿 焦炭 蛇纹石 硅石 白云石 萤石1700 1800 2100 600 1550 1500 1500 1500三、开炉参数选择:1、炉料结构:高碱度烧结矿 70%+低碱度烧结矿 302、负荷料的选择:矿批 6000kg,干焦批 2320kg,负荷 2.59,焦比 700kg/t。3、全炉焦比:3050kg/t4、炉渣碱度:0.850.955、初次铁水含硅:2.06、初次渣 CaF2含量:3.0第 12 页 共 12 页四、负荷料的计算:1、料批组成:

25、(kg/批)矿批 焦批 熔剂和辅料高烧 低烧 球团 块矿 焦炭 蛇纹石 硅石 萤石4200 1800 - - 2320 190 1302、计算结果:综合品位:51.88批料体积:V =7.551m 3 每批料理论铁量:P600056.1798923315.55kg CaO =544.23kgSiO 2=748.04kgAl 2O3=328.63kgMgO=284.82kgS =15.93kgCaF 2=92.30kg还原 SiO2 =3315.552.0%6028142.18kg计算焦比:700kg/t,CaO/SiO 2=0.90,计算渣比:563.8kg/t,渣中 MgO 含量:15.24

26、%,渣中 Al2O3 含量:17.58%,镁铝比 0.87。五、空焦、净焦的计算:1、空焦组成:(kg/批)焦炭 白云石 蛇纹石 萤石2320 550 50批料体积:V =4.233m 3 CaO =181.5kgSiO 2 =172.73kgAl 2O3=133.63kgMgO=106.98 kgS =15.09kgCaF 2 =35.50kg计算成渣:R21.05,镁铝比 0.80。2、净焦:焖炉时,炉内料线 11.8 米以下全部为(净焦+空焦) ,在开炉期间不在另加净焦。六、开炉料柱的组成: 净焦为 J,空焦为 K,正常料为 Z。1、高炉死铁层和炉身料线 11.8 米(282.47m 3

27、)。共计 185.6 吨。第 13 页 共 12 页2、炉身中下部装轻料:轻负荷料 I:2(K+Z) ,体积为 21.06m3, (压缩率 11%)轻负荷料 II:2(K+2Z),体积为 35.1m3。 (压缩率 10%)3、炉身上部装正常料:正常料 13(Z)批,体积 90.48m3。 (压缩率 8%)七、入炉料校核: 全炉出铁量:P=193.31663.22 吨铁水预计成分:()TFe Si S Mn Ti P C92.0 2.0 0.080 1.00 0.080 0.120 4.00终渣成分:CaO 总量:CaO =17869.41 kg SiO2 总量:SiO 2 =19888.88k

28、g Al2O3 总量:Al 2O3 =12882.84kg MgO 总量:MgO =9768.34kg CaF2 总量:CaF 2 =3199.36kg S 总量: S =1004.93kgFeO 总量: FeO =323.07kgTiO2 总量: TiO 2 =323.07kg全炉渣量:P CaO+SiO 2+Al 2O3+MgO+CaF 2 +S+ FeO +TiO 265.58 吨终渣预计成分:()CaO SiO2 MgO Al2O3 CaF2 S FeO TiO2 R2 MgO/Al2O327.25 30.33 14.89 19.64 4.88 2.12 0.50 0.50 0.90 0.75全炉焦比:K=3073kg/t八、说明:1、烧结矿、球团矿、萤石的成分为 7 月 14 日数据;计算中焦炭为干基;2、焦炭的灰分选择为 12.8,按进厂一级焦成分;3、白云石、萤石、蛇纹石的成分为 7 月数据,硅石按历史化验为准;4、计算过程忽略磷的影响;5、高炉装料时根据各段炉料的配比,分为 3 段,高炉在装料前必须分段填写料单,每装完一段料必须及时校对。第一炼铁厂技术科二一年七月十四日

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