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2012年中小高炉会议发言新钢一铁microsoftpowerpoint 演示文稿 PPT课件.ppt

上传人:微传9988 文档编号:3327264 上传时间:2018-10-14 格式:PPT 页数:38 大小:538KB
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1、新钢高炉应对原料劣质化的措施、效果及启示,新余钢铁集团有限公司 第一炼铁厂,今年以来,受欧债金融危机的影响,钢铁行业出现了前所未有的亏损局面,各企业都以壮士断臂之举苦苦挣扎。新钢公司与同行相比,严峻局面有过之而无不及。为了有效应对这一轮残酷的形势,新钢和大多钢企一样,采取了以采购低质低价原料为主的降本减亏策略。,1.原料劣质化情况 1.1入炉品位降低,表1 高炉入炉品位不断降低,图1 高炉入炉品位变化趋势,1.2有害杂质元素负荷增加表2 有害杂质元素,可看出入炉锌、铅负荷较2011年呈上升趋势。,1.3烧结矿质量降低 表3 烧结矿质量降低,图2 烧结品位、转鼓指数的变化趋势,2.应对措施,2.

2、1保持入炉焦炭质量及结构的稳定 2.1.1焦炭质量指标我厂高炉入炉焦炭主要分三种(6m厂焦、4.3m厂焦、外购焦),质量指标见表4、表5、表6,指标变化趋势见图4、图5、图6。从中可看出各项质量指标基本保持2011年水平。,表4 6m焦炭质量指标,图3 6m焦炭质量指标变化趋势,表5 4.3m焦炭质量指标,图4 4.3m焦炭质量指标变化趋势,表6 外购焦炭质量指标,图5 外购焦质量指标变化趋势,2.1.2入炉焦炭配比高炉入炉焦炭配比见表7,配比变化趋势见图7。从配比变化趋势来看,入炉6m焦配比稳步增加、4.3m焦配比有所降低、外购焦基本持平,主要得益于冶强降低及各项降焦措施的实施使得6m焦有所

3、富余。用焦结构的改善和稳定,进一步为炉况的长期稳定顺行和降低综合焦比奠定了基础。,表7 高炉入炉焦炭配比,2.2控制冶强为了减少亏损,缩小产能规模也成为了公司的减亏措施之一,为此高炉不得不控制冶强操作,图6 高炉综合冶强变化趋势,表8 高炉冶强、产量,2.3加强入炉原料管理通过半仓上料攻关,(保证上料及筛分要求的情况下减小振幅)降低振动筛振幅和振动给料机给料速度,加强筛网的检查和维护。既控制了入炉原料粉末,又减少了烧结返矿量。返矿5mm比例、返矿量逐步降低见表11、表12,变化趋势见图10、图11。,表9 返矿5mm比例,图7 返矿5mm比例变化趋势,表10 吨铁返矿量,2.4优化高炉操作,提

4、高煤气利用率,2.4.1加强高炉操作炉型管理以数据管理为依托,以数据模型为指导,强化高炉操作炉型管理。如遇原燃料条件或操作参数发生变化时,通过炉型管理数据模型分析、判断采取相应调剂措施,实时指导高炉生产管理,使炉况长期稳定顺行,技术经济指标得到改善。,表11 炉况稳定顺行时操作炉型相关参数,2.4.2优化布料矩阵随着入炉原料质量的劣化,结合炉况有针对性的调整布料矩阵,以形成与该原料条件更加适宜的上下部调剂制度,最终气流分布均匀、合理。布料矩阵逐步调整O938372625241C827262524213O9283736252C827262524213 O9183736252C8272625242

5、13 。同时料线逐步由1.6提高至1.5m,并根据炉况适时调整布焦时间,以达到气流的合理分布。,2.4.3用好用足风温、顶压在炉况稳定顺行的基础上,用好用足风温,找准时机、通过采取调整中心加焦量、提高顶压等措施来进一步提高煤气利用率。,表12 风温、顶压稳步提高,图8 风温、顶压变化趋势,2.4.4加强炉前出铁管理在低品位、大渣比冶炼条件下,通过强化出铁制度管理,为炉况顺行、炉内操作创造良好条件。 (1)由20min逐步缩短至零间隔出铁,见渣晚重叠出铁。 (2)强化铁口、渣铁处理系统设备维护,保障及时出净渣铁。 (3)加强出铁过程监控、管理,尽早发现问题及时采取有效措施。 (4)杜绝渣沟跑铁现

6、象。,2.4.5降低Si、Si攻关在抓好炉况稳定顺行的基础上,通过精心管理、细化操作,进行降低Si、Si 攻关。但原料劣化后渣系中Al2O3(%)大幅上升(MgO/Al2O3较低),为保证充足的渣铁温度,维持死焦柱具有良好的透气透液性,故炉温按上限水平操作,在一定程度上抵消降Si的效果。,表13 12年1-9月生铁Si、Si与11年比较,注:1)7月我厂高炉长时间计划检修来配合炼钢转炉更换炉衬, 故炉温偏高,偏差较大。,表14 高炉渣系的变化,图9 高炉渣系中(MgO)、(Al2O3)、(MgO)/(Al2O3)变化趋势,在上述各项措施的综合作用下,煤气流分布更加均衡、合理,炉况稳定顺行,煤气

7、利用率得以稳步提高。,表15 高炉煤气利用率,图10 高炉煤气利用率变化趋势,3.效果,在原料质量劣化的情况下,我厂以高炉为核心不断强化精细管理、精心操作等措施,使炉况得以长期稳定顺行,煤气利用率保持在较高水平。最终综合焦比未出现大幅上升,而且做到了稳中有降。,表16 高炉消耗指标,注:1)入炉焦比含焦丁,折算系数1.0。2)7月份配合二钢计划检修及干熄焦检修,高炉停开炉及炉况恢复期 焦比大幅升高。,图11 高炉消耗指标变化趋势,4.启示,4.1在原料劣化过程中保持焦炭质量的稳定是维持炉况稳定顺行、消耗不升有降的关键。 4.2原料劣化后,只要采取稳炉况、降焦比的应对措施准确到位,高炉消耗就可以做到稳中有降。 4.3强化生产组织、优化原料管理、科学合理操作,高炉就能够消纳原料在一定范围内劣化的影响因素。 4.4经过此轮减亏行动,为我们提高高炉操作水平创造了机遇,更为今后应对原料变化积累了宝贵的经验。,谢谢大家!,

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