1、重庆至贵阳铁路扩能改造工程 9 标段水泥搅拌桩试桩总结报告0 中国建筑股份有限公司目 录一、试桩里程,布置形式及布置情况 1二、试桩施工机具 1三、试桩目的 1四、试桩施工工艺参数的确定 2五、施工过程质量控制 3六、施工工艺 3七、试桩成果 5附件 1:复合地基静载及钻芯取样结果报告 11附件 2:水泥搅拌桩试桩记录 . 12附件 3:水泥搅拌桩试桩施工平面图 . 20重庆至贵阳铁路扩能改造工程 9 标段水泥搅拌桩试桩总结报告1 中国建筑股份有限公司水泥搅拌桩试桩总结报告一、试桩里程,布置形式及布置情况2013 年 8 月 4 日6 日,在 DK191+005DK191+528 段进行了 3
2、6 根水泥搅拌桩成桩工艺性试验,该试桩已按照既定方案顺利完成。水泥搅拌桩布置形式为正三角形布置,桩间距为 1.1m,搅拌桩直径为 0.5m,设计桩长2.510.6m,实际桩长见附件:水泥搅拌桩试桩记录。二、试桩施工机具本次试桩选用 PH-5D 型深层水泥搅拌桩钻机,主电机功率为 45KW:一档为 0.6mmin,转速正转 15rmin,反转 17rmin;二档为 0.8mmin,转速正转 25rmin,反转 29rmin;三档为 1mmin,转速正转 44rmin,反转 52rmin;四档为 1.5mmin,转速正转 70rmin,反转 82rmin;五档为 2mmin,转速正转 108rmi
3、n,反转 138rmin;PJ-5A 泥浆泵一台。PJ4-2 型电脑自动记录仪一台。试桩前所有用于试桩的机械都完成以下工作:(1)桩机配置了可以控制桩身每米喷浆量的记录器,且记录器上的任何一个可操作的按钮和开关不得用于设定操作时间、深度、喷浆量、桩位编号、复搅深度、复搅次数等参数。(2)桩机上的压力表、转速表、电流表、电子称都经过标定,达到合格。(3)每台桩机钻架相互垂直两面上分别设置两个 0.5Kg 重的吊线锤,并画上垂直线。(4)在每台桩机的钻架画上钻进刻度线,标写醒目的深度。(5)钻头直径的磨损量1cm。三、试桩目的(1)确认水泥掺入量及水灰比。(2)确认搅拌下沉、提升速度和重复搅拌下沉
4、、提升速度。(3)根据不同掺和比确定技术参数。重庆至贵阳铁路扩能改造工程 9 标段水泥搅拌桩试桩总结报告2 中国建筑股份有限公司(4)确定达到持力层的电流强度。(5)确定该地质条件下,按室内配合比在现场施工,水泥搅拌桩 28d 的无侧限抗压强度不小于 1.35MPa、单桩复合地基承载力是否满足设计要求。(6)根据单桩承载力试验确定施工掺和比,取得经济可靠的、符合设计要求便于现场实施的工艺控制数据,以便指导本段水泥搅拌桩大面积施工。四、试桩施工工艺参数的确定(1)钻进速度与提升速度水泥搅拌桩为两喷四搅,根据以往水泥搅拌桩施工经验,钻机搅拌速度和提升搅拌速度如下:第一次钻进搅拌速度:1.0m/mi
5、n、转速 44r/MIN,第一次提升搅拌速度:1.5m/min、转速 70r/min,再次钻进搅拌速度:1.0m/min、转速 44r/min,再次提升速度 1.5m/min、70r/min。 (2)掺灰率选定根据渝黔施路站-05-02设计要求,水泥采用 P042.5 级普通硅酸盐水泥,地表水及地下水对混凝土结构有侵蚀性,侵蚀等级为 H1,采用水泥+粉煤灰,掺灰量为被加固湿土质量的 1520%,粉煤灰掺量为水泥质量的 20%。为选择经济、可靠、合理的水泥浆配比,试桩按水泥+粉煤灰配比试桩,试桩数量如下:按水泥+粉煤灰浆体配比试桩:水泥+粉煤灰总量掺比为15%、16%、17%、18%、19%、2
6、0%的各试桩 6 根,其中水泥:粉煤灰=4:1,共36 根。2013 年 8 月 6 日,36 根试桩已顺利完成。根据渝黔施路站-05-02设计要求,水泥采用 P042.5 级普通硅酸盐水泥,粉煤灰为级或以上强度的。再根据配合比室内试验结果,选取掺灰量分别为 15%、18%和 20%的试桩(共 6 根)作为检测对象,对其进行取芯检测、复合地基承载力检测,从而确定所需配合比及各项参数。选定掺灰量为 18%,每延米试桩水泥用量为 63.6Kg,粉煤灰用量 12.72Kg。(3)水灰比重庆至贵阳铁路扩能改造工程 9 标段水泥搅拌桩试桩总结报告3 中国建筑股份有限公司按设计要求,水胶比为 0.450.
7、55,再结合实际土质的含水率较高,水灰比采用 0.50。已知水比重为 1,水泥比重为 3.1,总重量总体积,即浆液比重为(1+0.5)(13.1+0.51)=1.823。(4)喷浆量及喷浆压力每延米喷浆量=(每延米水泥用量+每延米粉煤灰用量)1.51.832。水泥搅拌桩实际喷浆压力应控制为 0.5MPa。(5)达到持力层电流强度根据试桩过程电流大小,在施工过程中,电流一般为 4045A,在进入持力层时电流增大至 7585A。(6)无侧限抗压强度和单桩复合地基承载力经检测,桩身无侧限抗压强度和单桩复合地基承载力均满足设计要求,具体见检测报告。五、施工过程质量控制(1)钻进速度与提升速度及钻头速度
8、的控制钻进时用四档,提升时用三档,不能用五档快速钻进(或五档快速提升)。注意控制搅拌机提升到地面以下 1 米时用二档慢慢提升。钻头速度控制在3050rmin。(2)桩底进入持力层控制根据试桩过程电流大小,在施工过程中,电流一般为 3545A,在进入持力层时电流增大至 7585A。六、施工工艺水泥搅拌桩试桩采用“两喷四搅”施工工艺,详见“工艺流程图”(1)钻机就位将钻机安置在测设的桩位上,使钻头对准桩位,桩位允许偏差100mm,然后调整桩机的平整度和垂直度,垂直度允许偏差1%,以保证桩身垂直。(2)制浆根据施工前室内配方试验确定的最佳水泥用量、水灰比制浆,要求水要清洁、酸碱适中。重庆至贵阳铁路扩
9、能改造工程 9 标段水泥搅拌桩试桩总结报告4 中国建筑股份有限公司水泥搅拌桩工艺流程图浆液配制顺序:先加入规定用水量,然后边搅拌边加入水泥和粉煤灰,并用比重计检浆液比重,设计浆液比重为 1.823。(3)浆液加压采用高压泵将浆液经高压管送至喷嘴。(4)钻进至设计层位钻机就位后,开启钻机向下旋转钻进、搅拌至设计桩长(持力层)。(5)边提升钻头、边喷浆搅拌钻进至设计深度后,钻机反转,提升钻头,边自下而上喷浆、边提升、边搅拌。直至提升至桩顶。(6)复搅下沉重庆至贵阳铁路扩能改造工程 9 标段水泥搅拌桩试桩总结报告5 中国建筑股份有限公司钻机提升钻头至桩顶后,为了加强搅拌的均匀性,再次搅拌下沉至持力层
10、。(7)再次提升、喷浆搅拌再次将钻机反转,提升钻头,边自下而上喷浆、边提升、边搅拌。提升至地面以下 1m 时,宜减慢速度,当喷浆口至桩顶标高时,应停止提升搅拌1020s,以保证桩头密实均匀。(8)清洗、移位灌浆完成后,提升钻杆及钻头,向集料斗中注入适量清水,进行低压射水,清洗管路中残存的水泥浆。在成桩过程中,因故停浆继续施工时,必须重叠接桩,接桩长度不小于0.5m,若停机超过 3h,应在原桩位旁边进行补桩处理。清洗结束后,把钻机等设备移到新孔位上。七、试桩成果(一)水泥搅拌桩质量检验1、成桩 7d 后,采用浅层开挖 3 根桩头目测检查搅拌桩的均匀性、整体性及外观质量。开挖深度为停浆面以下 0.
11、5m。经现场开挖检测,桩身均匀性、整体性、外观质量及桩径均满足设计要求。2、成桩 28d 后取 3 根桩,桩径方向 1/4 处、桩长范围内钻孔取芯,观察其完整性、均匀性,取 I-293-7,强度 2.57 MPa、2.41 MPa、2.34 MPa;I-292-6,强度 2.74 MPa、2.59 MPa、2.44 MPa;I-292-7,强度 2.71 MPa、2.68 MPa、2.49 MPa。检测结论:各桩强度均大于设计 1.35MPa。钻芯后的空洞采用水泥砂浆灌注封闭。具体检测情况如下:(1)成桩 28 天后桩身抽芯进行完整性检测及无侧限抗压强度试验2013 年 9 月 13 日,项目
12、部总工、技术员、监理单位专监及试验监理、检测单位人员在现场进行了-293-7 水泥搅拌桩(浆配比为 15%)抽芯并试验其无侧限抗压强度(见图 2)。从芯样看,芯样连续、完整,呈长、短柱状、混合料分布均匀,无其他异常情况,桩长符合设计要求,桩身均匀性良好。从芯样中截取不同深度、不同土层的 3 个试件进行无侧限进行抗压强度试验,重庆至贵阳铁路扩能改造工程 9 标段水泥搅拌桩试桩总结报告6 中国建筑股份有限公司试验结果为 2.57Mpa(00.64m),2.41Mpa(0.643.95m),2.34Mpa(3.955.5m)。2013 年 9 月 14 日,项目部总工、技术员、监理单位专监及试验监理
13、、检测单位人员在现场进行了-292-6 水泥搅拌桩(浆配比为 18%)抽芯并试验其无侧限抗压强度(见图 3)。从芯样看,芯样连续、完整,呈长、短柱状、混合料分布均匀,无其他异常情况,桩长符合设计要求,桩身均匀性良好。从芯样中截取不同深度、不同土层的 3 个试件进行无侧限进行抗压强度试验,试验结果为 2.74Mpa(00.6m),2.59Mpa(0.63.95m),2.44Mpa(3.957.8m)。重庆至贵阳铁路扩能改造工程 9 标段水泥搅拌桩试桩总结报告7 中国建筑股份有限公司2013 年 9 月 14 日,项目部总工、技术员、监理单位专监及试验监理、检测单位人员在现场进行了-292-7 水
14、泥搅拌桩(浆配比为 20%)抽芯并试验其无侧限抗压强度(见图 4)。从芯样看,芯样连续、完整,呈长、短柱状、混合料分布均匀,无其他异常情况,桩长符合设计要求,桩身均匀性良好。从芯样中截取不同深度、不同土层的 3 个试件进行无侧限进行抗压强度试验,试验结果为 2.71Mpa(00.6m),2.68Mpa(0.66.95m),2.49Mpa(6.958m)。(2)成桩 28 天单桩复合地基载荷试验2013 年 9 月 17 日在现场对水泥搅拌桩-291-8(浆配比 18%)试桩进行了单桩复合地基载荷试验。累计沉降为 15.1mm,单桩复合地基载荷试验符合设计要求(不小于 180KPa)。 重庆至贵
15、阳铁路扩能改造工程 9 标段水泥搅拌桩试桩总结报告8 中国建筑股份有限公司2013 年 9 月 19 日在现场对水泥搅拌桩-291-9(浆配比 15%)试桩进行了单桩复合地基载荷试验。累计沉降量为 15.94mm,单桩复合地基载荷试验符合设计要求(不小于 180KPa)。 2013 年 9 月 21 日在现场对水泥搅拌桩-290-8(浆配比 20%)试桩进行了单桩复合地基载荷试验。累计沉降量为 12.02mm,单桩复合地基载荷试验符合设计要求(不小于 180KPa)。 重庆至贵阳铁路扩能改造工程 9 标段水泥搅拌桩试桩总结报告9 中国建筑股份有限公司八、(二)试桩总结根据水泥搅拌桩试桩记录和各
16、项检测数据得出的试验数据进行分析总结在该地质条件下,采用 PH-5D 型大扭矩钻机施工。按“两喷四搅”施工工艺及试桩施工参数施工的水泥搅拌桩,无侧限抗压强度、复合地基载荷两项指标均符合设计要求,可按如下的施工机具、施工工艺及参数、水泥掺量进行的搅拌桩施工(1)水泥搅拌桩施工机具采用 PH-5D 型大扭矩钻机;施工工艺为“两喷四搅”;施工流程为:钻机就位制浆开启钻机边钻边进边提升钻头、边喷浆搅拌再次钻进再次提升、喷浆搅拌清洗、移位。(2)通过记录和电脑小票,我们可以得出:第一次钻进搅拌速度:1.0m/min、转速 44r/MIN,第一次提升搅拌速度:1.5m/min、转速 70r/min,再次钻
17、进搅拌速度:1.0m/min、转速 44r/min,再次提升速度1.5m/min、70r/min。即控制钻进速度为三档,提升速度为四档。(3)胶凝材料:水泥采用 P.042.5 级普通硅酸盐水泥,粉煤灰采用级袋装粉煤灰。(4)配合比据无侧限抗压强度、复合地基荷载检测结果(详见所附检测报告),水泥用量采用 18%,水灰比采用 0.5,每米水泥用量为 63.6Kg,每米粉煤灰用量为 12.72Kg。(5)喷浆量通过试桩,可以发现,浆喷量的控制不仅控制每米水泥用量和浆液比重,还须控制钻进提升速度与钻头转速的一致性,以免搅拌喷浆不均匀。每米喷浆量浆配比为 18%的喷浆量计算设计每米喷浆量=(设计每米水泥用量+设计每米粉煤灰用量)(1+0.5)/1.823(63.6+12.72)(1+0.5)/1.823=62.8L/m计算记录表中实际平均每米喷浆量为 74L/m62.8L/m,符合设计要求。重庆至贵阳铁路扩能改造工程 9 标段水泥搅拌桩试桩总结报告10 中国建筑股份有限公司(6)喷浆压力:根据试桩,水泥用量 18%,水灰比 0.5,采用喷浆压力为 0.5Mpa。(7)持力层电流:根据试桩电流大小,达到持力层电流不小于 75A。附件(1)水泥搅拌桩试桩施工平面布置图(2)水泥搅拌桩试桩记录(3)复合地基静载及钻芯取样结果报告