1、点滴之间绽放美丽冷轧厂酸轧作业区丙班坚持点滴做起,踏踏实实做好各项工作,取得的成绩可圈可点。焊机岗位有一个只有3阶的梯子,主操作员王平觉得两阶之间的间隔有点大,存在卡脚的可能,他们就利用废弃的带钢切头自己量好尺寸,用电剪刀裁好,请检修工来焊接,把每一阶都加宽,立面也堵上,这样就杜绝了卡脚的可能。作为公司的窗口单位,冷轧厂的现场环境十分重要。以前地面的清理都由外包的保洁人员负责,人员优化后由各班组负责,这无疑增加了员工的劳动强度。尤其是轧机,本来就是重油区,再加上设备本身的问题,传动侧减速机长期漏油,一到检修时地面都是油污,而且也会成为一大安全隐患。为了改善这个问题,班长郑健带领大家反复商讨对策
2、,最后决定用一根槽钢做导流槽,将漏油导到收集槽中,这样不仅降低了劳动强度,平时巡检也更安全。酸洗出口在酸轧联机改造后闲置了一个大液压站,以前上面落满了灰尘,每次检查卫生都是扣分点,为了解决这个老大难,工艺段主控乔鹏飞建议用塑料布给他来个全包围覆盖,这样平时清理塑料布上的积尘就够了。可是施行了一段时间问题又来了,塑料布上的积尘时间长了也不好清理,细小的尘土会吸附在上面。焊机操作员钟艳君提议,焊机岗位有个脱盐水箱,冬天为了保温用打包纸做了一个箱子,将脱盐水箱罩在里面,纸是不会吸附灰尘的。可是这么大个液压站要焊个箱子绝非易事!为了一劳永逸,班组长张立强带领乔鹏飞、曹立奎找来原料,设计、焊接框架,包纸
3、皮,整整干了两个班,终于彻底解决了这个老大难。别人都说值班作业长李彬是“事妈”,什么事都管,还经常“小题大做”。有的员工为了处理临时问题快一点,不按规定停机挂牌就开始处理,让他看见肯定是一顿严厉的批评,而且还要在班组内部考核通报。员工觉得委屈,找他理论,且振振有词:“我是为班组着想,你怎么还考核我?我虽然没有停机,但我也在注意安全,设备挨不到我。”李彬却说:“你觉得安全不行,我要你百分之百的安全!你冒着危险抢来的产量我不要,你要出了安全事故我没法向你的家人交代!”这样的例子多了,大家也都理解了他的良苦用心。酸轧作业区每班标准时间430分钟为合格,450分钟为优秀,可有时候都达到460分钟了,下
4、班后作业长李彬还要和大家分析“时间都去哪了?”他觉得还可以再快几分钟。入口上卷必须上正,不能将卷心顶出来;焊机焊接完毕,工艺段3秒钟之内必须冲套!轧机要密切关注套量,避免非正常停机,整个班组在他这种不满足的精神带领下,不断刷新标准时间记录,2016年5月,更是实现了月平均标准时间450分钟的新纪录,在不断完成超越目标值的过程中大大提高了生产效率。热轧带钢头尾是需要切除的,要么一刀,要么两刀,一刀不太够,两刀又有点多,为了既保证头尾的剪切质量又提高成材率,作业长李彬在和入口主操作员单海生进行多次探讨后,决定大胆尝试“一刀半”说白了就是一刀切长一点,因为头尾剪切本来是自动的,现在就要操作工手动干预
5、,预留多半刀的长度,虽然费了点事,可是有效提高了成材率。可别小看这少切了的半刀,一个班下来就是240多刀,一天就是720刀,那一个月,一年呢?工作中,他就是这样要求大家 “斤斤计较”。LED料软点影响客户使用,还造成生产中增加换辊次数。为此,班组专门成立了攻关小组。当发现是焊缝光整不净和冲孔机冲头冲模老化带毛刺的问题后,他们便规定在生产LED料时必须将焊缝光整干净,生产前对冲孔机冲头冲模进行检查更换,减少软点产生,这样,不但提高了产品质量,还减少了异常换辊次数,降低了辊耗。这就是冷轧厂酸轧作业区丙班,他们当中有大学毕业在生产一线一干就是十年的张立强、郑健、王平,也有从劳务工转正在原料库、入口机旁和焊机都表现出色的钟艳君,还有不管什么重任都能担当的乔鹏飞、刘前程,以及许多像他们一样默默无闻,脚踏实地工作的普通员工。可正是他们,在点滴的工作中绽放着自己的美丽!作者:冷轧厂 王平_