1、罩式炉煤气综合利用项目全面竣工7月2 0日,冷轧厂罩式炉煤气综合利用项目废氢回收并入公司高炉煤气主管网,这标志着该课题项目全面竣工。目前废氢回收装置运行安全稳定,日回收氢气达13000m3,整个项目一年可为公司创效450万元。2013年4月份,他们针对65MW发电项目煤气缺口大这一问题,推动了煤气综合利用课题。此项课题共包括两部分。一是氨分解改造氮氢混合气工程。一期罩式炉为氮氢退火炉,以前采用液氨高温分解工艺。由于液氨属于高危有害产品,国家控制严格,成本高、污染大、危险大。他们在公司的大力支持下,充分利用现有制氢站设备和高纯度氮气这些条件,采用国家先进技术工艺,进行了氮氢混合设备装置和工艺改造
2、。 该工艺不但确保了产品质量,提高了安全环保水平,每年还减少液氨费用120.93万元 ,节电957600KW,折合费用47.88万元,累计创效168.81万元。该工程已于今年1月23日正式投入使用,7个月以来运行平稳、安全可靠。二是废氢回收技改工程。 冷轧产品在罩式炉工序采用氢气作为介质,通过密闭罩体进行高温退火。一般情况下,每完成一炉钢卷退火可消耗氢气320m3。罩式炉共70个炉台,由于氢气属于极易燃、易爆气体,加之置换后含有多种元素,不易回收利用,国内98%以上的厂家都是往大气中自然排放。冷轧厂罩式炉一班人不畏艰难,成立了课题公关小组,查阅有关资料,和成都森乐化工有限公司一起共同研究开发公关,最终解决了废氢气体回收、脱氧排放、除油、低压变高压转换装置、防真空补压连锁装置等技术难题。7月20日和高炉煤气主管网并网送气后,小时回收废氢达542m3。目前该设备运行平稳、安全可靠,月回收废氢360000m3,经化验回收的废氢热值达10144.83KJ/NM3,预计该项目年创效达280.8万元。