1、发 电 机 组 孤 网 运 行试 验 方 案编制:审核:批准:新浦化学(泰兴)有限公司二零零九年八月二十五日一、目的为配合 1#、2#发电机组孤网运行时 DEH 控制系统调试,提高调节品质,确保机组孤网情况下能维持或稳定运行,特制定本试验方案;二、试验对象选定 1#汽轮发电机组作为孤网运行试验对象;三、试验时间2#发电机启机后,预计 8 月 31 日 8:00 开始四、试验条件1、电运岗位在试验前进行倒闸操作,将 VCM 全部负荷由段供电,试验对VCM 生产不会造成影响;2、仪表专业确认汽轮机各项超速保护功能完好;3、四五期苯胺装置处于检修状态;4、热电厂给水泵、取水泵、空压机等公用辅机尽量运
2、行在 10KV 、段;5、1#机机头、35KV 升压站已派人现场待命;6、锅炉、汽机、电气、仪表、DEH 厂家技术人员全部到位。五、试验步骤1、正常运行方式1#机发电 20MW,正常并入 35KV 段母线,段负荷包括:一二三期段电解 25MW、苯胺部分负荷 3MW、部分厂用电 4MW、洋新线 822 线路下载 12MW。2#机发电 38MW,正常并入 35KV 段母线,段负荷包括:一二三期段电解 25MW、 VCM 全部负荷 6MW,苯胺部分负荷 3MW、部分厂用电 4MW、洋新线824 线路下载 0MW(接线图附后) 。孤网运行试验期间,因 1#、2#发电机负荷会有所变化,为确保供汽稳定正常
3、,外供蒸汽尽量通过快减装置供汽。2、孤网运行方式拉开热化 1#线 363 开关,1#机孤网运行,南厂一二三期段电解 25MW 全部由洋新线 822 线路供电,1#机由 20MW 甩负荷至苯胺及热电厂用电部分负荷7MW,DEH 厂家根据机组情况调节 PID 参数,试验完成后电气运行岗位通过热化1#线 363 开关同期并网恢复正常运行方式。若孤网运行成功,1#发电机的负荷将由原来的 20MW 甩负荷至 7MW,势必造成主汽压力的上升,故在孤网试验前,热电调度需适当降低主汽母管的压力;若孤网运行不成功,热电升压站 35KV 段(苯胺的段包括 3#循环水 3 台循环水泵、苯胺循环水 2 台循环水泵、四
4、期苯胺 2 台氢压机、五期苯胺 1 台氢压机、五期氯透平)电源将会中断,电运人员在确认机组已跳停(1#发变组出口 305 开关分闸状态) ,厂用电快切至用备用段供电,苯胺的段短时失电,电运确认备自投动作情况,并合上热化 1#线 363 开关恢复热电升压站 35KV 段供电,1#机组按照开车程序重新并网进行试验。热电调度根据母管压力及时调整 2#机发电负荷及供汽压力。如需确保不向系统倒送负荷,试验前可适当降低 2#机发电负荷,留有一定的负荷提升空间。注意事项:(1) 、升压站需专人确认 1#发变组出口 305 开关状态及紧急情况下手动合热化 1#线 363 开关;(2) 、试验过程 1#机现场中
5、需专人监视汽轮机转速突升变化情况,紧急情况下手动遮断危急保安器,紧急停机;五、孤网逻辑确认根据控制电缆敷设进度及 DCS 卡件的到货情况,电仪工段根据孤网运行控制改造方案上的孤网信号逻辑图进行接线及调试确认工作,正确无误后接入 DEH系统内的并大网信号点。六、参数设定此次试验仅以 1#机作为试验对象,厂家根据两次孤网运行情况调节 PID 参数,并将 1#机试验所得参数应用于 2#机 DEH 调节系统七、南厂减载条件变更根据厂家要求,正常运行方式下,由于生产负荷高于机组发电量,一但出现外线跳闸故障时,机组无法承担多余负荷,我公司采用的是低周减载的方式来控制负荷,但机组期间已实际承受了多余负荷引起
6、转速下降,此势必会影响机组调节品质,故需采用外线跳闸信号直接控制多余的生产负荷,确保外线跳闸后生产负荷在60MW 以内,故在原低周减载方案的基础上增加外线跳闸信号减载控制,逻辑图如下:段联锁逻辑段联锁逻辑八、人员分工总协调:周继洲、第二事业部当班调度控制调节:DEH 厂家技术人员热电厂:高宝来、华意国苯胺厂:朱敬寒接线施工:马庆、曹君、刘佩运行方式调整:季军、王春华技术确认:鞠毅、王建洋 新 线 821#联 络 变 低 压 侧 30母 联 715母 联 30跳 闸 出 口 2联 锁 压 板联 锁 压 板 1跳 闸 出 口联 锁 压 板 跳 闸 出 口 3跳 闸 出 口联 锁 压 板 1联 锁 压 板 2跳 闸 出 口35母 联 010母 联 7#联 络 变 低 压 侧洋 浦 线 824