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合同能源管理案例研究.docx

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资源描述

1、合 同 能 源 管 理 项 目 案 例 研 究 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 能 源 研 究 所 目 录案例一:某钢厂干熄焦项目改造 1案例二:某钢饥公司配电系统节电改造 4案例三:高压变频器在转炉炼钢除尘风机上的应用 7案例四:某焦化公司焦炉煤气回收发电 10案例五:某石化公司高温烟气余热回收利用 13案例六:某化工股份有限公司烧碱节能改造项目 16案例七:某化工集团公司电解槽改造 18案例八:某水泥有限公司低温余热电站工程 21案例九:某水泥公司低温余热电站项目 24案例十:HINV 高压变频器在水泥厂生料磨风机中的应用 .26案例十一:某电厂采用等离子点火技术项目 30案例十二

2、:某实业公司高耗能变压器节能改造 33案例十三:某辞业公司铜业公司机、泵变频调速改造 36案例十四:某市热力总公司风机、水泵节能改造 39案例十五:某市城区集中供热改造项目 42案例十六:某液晶显示器公司中央空调系统改造 45案例十七:某IJ墅区地温水环热泵空调系统 49案例十八:某市市区路灯节电改造项目 521案 例 一 : 某 钢 厂 干 熄 焦 项 目 改 造 案 例 摘 要焦化行业的污染治理在国内 、 国际上都是一个难题, 目前国内采用的是国家 重点推广的干熄焦(CDQ)技术,它既能治理环境污染,又可实现节能降耗和 增加效益。 该项目针对某钢厂年产焦炭84.71万吨(设计产能,实际产能

3、87.71万 吨)的3座 4.3m焦炉配备额定处理能力为11 0t/h的干熄焦装置 1套,原有的湿熄焦 系统作为备用 。 本项目计算资本金基数的总投资为19151万元,税后投资回收期 为7.66年 。此外, 干熄焦装置产生的蒸汽为54.15 t/h,压力9.5MPa ,温度540 , 配置18MW的全凝式发电机组1套用来发电,年发电可达121.1810 6kWh,年回 收焦粉1.6万吨,同时因焦炭质量提高,使高炉入炉焦比降低2%,炼铁生产能力 提高1% ,总CO 2减排量可达16.124万吨 /年 。项 目 业 主某钢铁科技股份有限公司是一家配套设施齐全, 具有炼焦 、 烧结 、 炼铁 、 炼

4、 钢 、 轧钢全流程生产工艺 , 且拥有弹簧扁钢和汽车零部件产品特色优势的钢铁联 合企业。年产弹簧扁钢 60 万吨、汽车板簧 13.5 万吨、稳定杆 40 万件、扭杆 20 万 件 、 铁 230 万 吨 、 钢 300 万 吨 、 材 ( 坯 ) 295 万 吨 。 公 司 拥 有 汽 车 零 部 件 用 钢 汽车零部件的产业链 , 拥有完整的 “冶炼 轧制弹扁 板簧 ” 产业链。 该公司 是中国 500 强企业之一, 荣获 “全国用户满意企业 ” 、 “ 企业 ” 、 “ 工业 强企业 ” 、 “ 质量效益型 企业 ”等荣誉称号。项 目 实 施 前 系 统 运 行 情 况该钢铁股份有限公司

5、焦化厂于 2006 年 2 月建成 1 座 60 孔 4.3m 捣固焦炉, 加上原有 2 座 JN4.3-80, 63 孔型顶装焦炉,共 3 座焦炉。虽然两座老焦炉被中 国炼焦行业协会评为 “特级焦炉 ” 。但从运转 当初开始,大部分设备都没有设置 防止粉尘及有害物质的环保设备 。 因此, 向焦炉装煤 、 从焦炉推焦 、 煤炭干馆及 用水熄焦时, 会散发出许多含有有害物质的粉尘及气体 。 每年向大气排放含有硫 化物、氮化物、二氧化碳等有害物质的湿法熄焦蒸气达 31 万吨、焦尘 21.4 吨。 项 目 内 容该 项 目 建 设 地 点 位 于 钢 厂 现 有 厂 区 内 , 工 程 内 容 为

6、建 设 处 理 能 力 为 110t/h 的干型熄焦装置一套,利用其所产生的蒸汽发电,配套建设锅炉 61.60t/h(高温 高压) ,18M W 的凝汽式汽轮发电机组, 包括:红焦运输系统、循环气体系统、 冷 焦 运 输 系 统 、 焦 粉 回 收 系 统 、 主 控 楼 、 运 焦 系 统 、 环 境 除 尘 地 面 站 、 电站 、 循 环水泵房 、 除盐水站 、 供配电设施 、 电气仪表及自控设施等 。 建成后形成全年发 电量 121.18106kWh,外供电量 103.62106kWh。 项 目 实 施 后 的 系 统 能 耗 变 化3本工程干熄焦装置在生产过程中所消耗的能源介质有焦炭

7、 (烧损) 、 水 、电、 氮气等,能源产出主要是通过余热锅炉产生蒸汽供汽轮机组所发出的电力 。表 1 项 目 实 施 后 系 统 能 耗 计 算 能 耗序 号 能 源 种 类 实 物 量 ( 年 ) 单 位 折 算 系 数标 煤 ( t) GJ( 标 煤 29.27)A 能 源 投 入1 电 17560 103kWh 0.404 7094.24 207648.42 水 ( 补 水 ) 1127.18 103m3 0.1 112.72 3299.2563 氮 气 1432.44 103m3 0.05 71.62 2096.3174 压 缩 空 气 6679.22 103m3 0.04 271.

8、85 7957.045 蒸 汽 66571.2 t 0.11 7322.83 214339.36 焦 炭 ( 烧 损 ) 7200 t 0.971 6991.2 204632.42合 计 21846.46 639972.74B 能 源 产 出1 电 121180 103kWh 0.404 58291.2 1076183.422 焦 粉 16000 t 0.971 15536 454738.72合 计 73827.2 2160922.14C=A-B 能 源 平 衡 -51962.7 -15209494干 熄 焦 实 际 处 理 能 力 96.71 t/h 年 处 理 量 800758.8 按 3

9、45d/a 计 算吨 焦 回 收 能 源 64.89kg 标 煤项 目 收 益1. 干熄焦经济效益 干熄焦工程建成投产后, 产生高温高压蒸汽直接送到电站发电, 年发电量约121.18106kWh, 经 济 效 益 显 著 。 同 时 因 焦 炭 质 量 提 高 , 使 高 炉 入 炉 焦 比 降 低2 %,炼铁生产能力提高 1%,从而获得延伸经济效益(约 1113 元 /t 焦炭 ) 。2. 干法熄焦与湿法熄焦焦炭性能对比干 法 熄 焦 与 湿 法 熄 焦 相 比 , 焦 炭 的 M40 提高 2 4%;M10 改善 0.3 0.5%。 3. 干熄焦装置的节能效果出炉红焦的显热约占炼焦能耗的

10、35 40%, 如果将这部分能量回收并充分利 用 , 可 以 大 大 降 低 生 产 成 本 , 起 到 节 能 降 耗 的 作 用 。 采 用 干 法 熄 焦 可 以 回 收约 80%的红焦显热 。 日本钢铁联合企业对项目节能效果 行过分析, 干熄焦装置的 节能约占钢铁联合企业总节能的 50%。4. 环境效益4出炉红焦的显热约占炼焦能耗的 35%40%, 采用干法熄焦可以回收约 80%5的 红 焦 显 热 , 并 生 产 蒸 汽 和 发 电 , 而 且 还 回 收 焦 粉 。 以 年 发 电 量 为 121.81 106kWh、 回收焦粉 1.6 万吨/年计, 其中发电量相当于节约 4385

11、6.1 吨标准煤 (折 算系数 0.36kgce/kWh) , 回收焦粉量相当于节能 15536 吨 标 准 煤 。 因 此 , 项 目 建 成后直接和间接年节能量总计约为 59392.1 吨标准煤。项目建成后的总 CO2 减排量可达 16.124 万 吨 /年 , 其 中 节 电 量 相 对 应 的 CO2 减排量约为 10.5 万吨/年,回收焦粉对应的 CO2 减排量为 5.624 万吨/ 年。 投 资 情 况1. 合同额:19151 万元;2. 资金来源:其中 10112 万元向银行贷款,贷款利率为 7.38%;1000 万元拟 申请节能专项资金,其余为企业自筹解决;3. 合同类型:节能

12、效益分享型;4. 项目简单投资回收期:7.66 年;5. 项 目 收 益 率 : 该 项 目 税 后 内 部 收 益 率 可 达 14.56%, 自 有 资 金 内 部 收 益 率 为16.56% 。6案 例 二 : 某 钢 饥 公 司 配 电 系 统 节 电 改 造 案 例 摘 要本案例是使用一种专用的电磁转换 、 交变型节电装置, 为低压供电系统、 用 电设备提供最佳质量的电源, 节约生产系统整体用电 。 项目总投资 780 万元,安 装各种规格的节电器 15台。每年节电 788.5万千瓦时,折合标准煤 3146 吨; 年 节能效益 433.68 万元, 年综合经济效益 500 万元, 项

13、目简单投资回收期 1.56 年; 形成 1788 吨碳 /年的二氧化碳和 57 吨 /年及 44 吨 /年的二氧化硫及总悬浮颗粒物 减排能力;此外,每年可减少产生灰渣 450 吨。项 目 业 主中国某钢铁集团是我国西部最大的钢铁生产基地, 中国最大的饥制品和铁路 用钢生产基地, 中国品种结构最齐全的无缝钢管生产基地, 中国最大的钦原料生 产基地和中国唯一的氯化法钦臼生产基地及世界第二大产饥企业 。 该钢铁集团以 其世界领 的饥钦磁铁矿冶炼工艺技术, 在我国钢铁工业中享有独特地位 。 企业 管理规范,产品质量良好,国内外市场稳定,信誉度较高。项 目 实 施 者某节能科技发展有限公司, 该公司是某

14、集团公司旗下企业 。 集团公司涉及领 域主要有: 投资 、 房地产 、 咨询 、 工程建设 、 节能环保服务 、 高科 技展示技术等。该节能科技发展有限公司为中日技术合作企业, 是专业从事节能 、 环保工程 设计 、 咨询 、 施工为一体的国际化高科技专业公司, 专门致力于高科技节能 、 环 保 产 品 与 设 备 的 研 发 、 生 产 、 销 售 , 以 及 节 能 、 环 保 工 程 的 整 体 策 划 设 计、 施 工 与管理。项 目 实 施 前 系 统 耗 能 情 况 业主年耗电量几 亿度, 生产线供电系统近千条。 供电电源质量较差, 电压随电网波动而变化, 谐波畸变分量一般都在 1

15、0%以上, 较高时达 30% 50%;用 电低谷时段,供电电压可升至 420 伏;功率因数也较低,生产线末端只有 0.4; 不仅浪费电能, 而且缩短了设备使用寿命, 同时增加了每年的维修费用 。 原系统 耗能情况如表 1 所示。表 1 原 系 统 年 耗 能 情 况 7变 压 器 台 数( 台 )负 荷 量(kW)日 均 使 用 时 间(h)年 使 用 日 数( d)年 用 电 量(10 4kWh/a)年 耗 能 量(10 4tce/a)15 15000 24 365 7885 3.15项 目 内 容本案例于 2002 年 3 月开始实施,截止至 2005 年 12 月。具体内容是:1. 在

16、15 条供电线路上串接边用综合节电装置 15 台(12 台共 7095 千伏安、38台共 7615 千伏安) ; 2. 系统调试及试运行。项 目 实 施 后 系 统 耗 能 情 况 本案例所安装的综合节电器, 通过稳定 、 平衡供电电压, 消减或消除部分高次谐波干扰等作用, 改善供电系统电力品质, 使业主生产用电大幅度降低, 新系 统耗能情况详见表 2 所示。表 2 新 系 统 年 耗 能 情 况 低 压 变 压 器( 台 )负 荷 量(kW)日 均 使 用 时 间(h)年 使 用 日 数( d)年 用 电 量(10 4kWh/a)年 耗 能 量(10 4tce/a)15 16500 24 3

17、65 7096.5 2.84项 目 收 益1. 年节能量及年节能效益 案例实施后,年节能量及年节能效益如表 3 所示。表 3 年 节 能 量 及 年 节 能 效 益 原 系 统 年 耗 电(10 4kWh/a)新 系 统 年 耗 电(10 4kWh/a)年 节 电 量(104kWh/a)年 节 能 量(tce/a)年 节 能 效 益(104yuan/a)7885 7096.5 788.5 3146 433.68注 : 电 价 为 0.55 元 /千 瓦 时 。由于案例的实施, 改善了供电系统的供电质量, 提高了生产系统设备运行品 质, 降低了设备损耗, 减少维修费用, 同时提高设备运行的稳定性

18、和效率, 合计 约减少费用 66.32 万元。因此,案例的综合经济效益为 500 万元。2. 节能量的确认 本案例为节电率保证型合同, 所以全部节电装置安装 、 调试完成后, 业主邀请 第 三 方 检 测 机 构 对 以 上 节 电 工 程 全 部 行 节 电 率 测 试 , 测 试 结 果 最 高 达 到13%,最低为 10%,满足了合同要求(8%) 。3. 寿命期节能量此类节电装置使用寿命按 10 年计,案例寿命期可节电 7885 万千瓦时,折3.15 万吨标准煤。4. 环境效果本案例节约的能源是电力,主要大气污染物的减排效果如表 4 所示。表 4 主 要 大 气 污 染 物 减 排 效

19、果 年 减 排 量 寿 命 期 减 排 量9CO2(t c/a)SO2(t/a)TSP(t/a)CO2(tc)SO2(t)TSP(t)1788 57 44 17880 570 44010投 资 情 况1. 合同额:780 万元;2. 资金来源:案例实施者筹措;3. 合 同 类 型 及 支 付 方 式 : 案 例 实 施 者 ( 乙 方 ) 与 业 主 ( 甲 方 ) 签 订 的 是 节 能 率 保 证 型 节 能 服 务 合 同 , 即 : 保 证 平 均 节 电 率 达 到 8%。 工 程 款 支 付 方 式 如 下 : 节能服务合同签订后,甲方向乙方支付投资总额的 30%;节电装置安装、调

20、试、正常运行后 1 个月内,甲方向乙方支付投资总额的40%;节电装置正常运行半年后,甲方向乙方支付投资总额的 20%; 节电装置正常运行 1 年后,甲方向乙方支付投资总额的 10%。4. 项目简单投资回收期: 1.56 年。 寿 命 期 业 主 的 收 益案例实施后业主的收益从表 5 可见。表 5 现 金 流 量 表 单 位 : 万 元 年 度 0 1 2 3 4 9 10项 目 现 金 流 -780 500 500 500 500 500 500业 主 现 金 流 -234 32 422 500 500 500 50011案 例 三 : 高 压 变 频 器 在 转 炉 炼 钢 除 尘 风 机

21、 上 的 应 用案 例 摘 要本项目是对某炼钢厂的转炉炼钢除尘风机 行高压变频改造,总投资为 98 万元,投资回收期约为 1.33 年,项目完成后可达到 57%的节电率,节电效益为 73 万元 /年。项 目 业 主该炼钢厂为 03 年投入的新钢厂,总资产规模较大,内部管理制度健全,管 理水平较高。日产量 400 吨,2005 年产量为 14.3 万吨,产品以特殊型钢为主( 80% )。钢铁产业为资源性产业且产品特性较稳定, 该公司预计未来三年内每年生产 增长率约为 15%。 该钢厂拥有公称 15 吨氧气顶吹转炉 2 座,其炼钢转炉除尘风 机系统流程为: 转炉吹炼过程中, 炉口会排出大量棕红色烟

22、气, 烟气温度高 、含 有易燃气体和金属颗粒,按照我国 1996 年颁布的 大气污染物综合排放标准 (G B16297-1996) , 对烟气必须冷却 、 净化, 由引风机将其排至烟囱放散或输送 到煤气回收系统 中备用。该除尘系统采用直接排放方式,烟道直径 1m,烟气输 送管线约为 80m,风机型号 D700-13-2,电机功率 450kW/10kV。由于转炉周期 性间断吹氧, 为满足节能和环保要求, 要求风机在整个炼钢工作周期内变速运行。 项 目 实 施 者某股份有限公司注册资本 5255 万元, 是由国家电力华中电网公司、中国长 江三峡工程开发总公司 、 东风汽车等单位共同发起成立的股份制

23、企业 。 主要致力 于在电力电子技术平台上从事高压变频器、无功补偿等节能产品的研发、生产、 销售 、 代理与服务, 同时还涉足能源领域的节能投资 。 可提供具有专利与自主知 识产 权的、完全适合市场需求和用户特点的 SH-HVF 系列无谐波高压变频器及 SH-SVC 系列无功补偿产品, 通过提高功率因数改善工况及应用环境, 为用户带 来显著的节能效益。产品覆盖了石化、冶金、电力、水泥等多种行业。该公司多次获得世界银行的专项节能贷款。 项 目 实 施 前 系 统 能 耗 情 况该炼钢厂的炼钢转炉除尘风机系统流程为: 转炉吹炼过程中, 炉口会排出大 12量棕红色烟气,烟气温度高、含有易燃气体和金属

24、颗粒,按照我国 1996 年颁布 的 大气污染物综合排放标准 (G B16297-1996) ,对烟气必须冷却、净化,由 引风机将其排至烟囱放散或输送到煤气回收系统中备用 。 该除尘系统采用直接排13放方式,烟道直径 1m,烟气输送管线约为 80m,风机型号 D700-13-2,电机功 率 450kW/10kV,每天平均电耗为 7700kWh。项 目 内 容1. 项目概况本项目对该炼钢厂的转炉炼钢除尘风机 行高压变频改造, 设备是由项目实 施方提供的型号为 SH-HVF-Y10K/450 的高压变频器。2. 技术原理10kV 电源通过母线段网侧高压开关 DL 接入系统,采用多重化移相干式隔 离

25、变压器 行电源侧电气隔离, 以减小对电网的谐波污染; 变压器输出经功率柜 逆变输出后直接驱动三相异步电动机, 实现除尘风量的控制 。 为保证整个除尘风 机系统可靠性,系统设计中还采用工频旁路 。图 一 高 压 变 频 改 造 技 术 原 理 项 目 实 施 后 系 统 能 耗 状 况 改造后该风机每天平均电耗为 3653kWh 左右。从运行情况看,该高压变频调速装置,运行可靠,节电效果明显,达到了预期效 果 。 经过工频和变频运行对比, 测量和统计的炼钢转炉除风机改造后各项技术指 标如表 1。表 1 项 目 实 施 后 系 统 技 术 指 标 项 目 工 频 变 频启 动 时 最 大 电 流

26、( A) 160 40日 平 均 用 电 量 ( kWh) 7700 4074平 均 功 率 ( kW) 323 15214加 速 时 间 (s) 14高 速 时 风 机 出 口 负 压 (Pa) 15000 17000 15000 17000项 目 效 益1. 节能效益节电效果明显。改造前,该风机每天平均电耗为 7700kWh,而改造后仅为 3653kWh 左右 ,平均每天节电 4047kWh,节电率达 57%,年节电效益为 73 万元。2. 间接效益(1)系统实现自动控制, 操作简单。系统利用转炉炼钢过程中氧枪的工作信号 作为风机高、低速运行的控制信号 ,实现了风机的高、低速自动控制 ,系

27、统也可根 据工作需要 行人工操作,且操作方便;(2)系统安全可靠。具有较强的自我保护能力和故障自诊断能力 ,有过流保护、 过电压保护、欠电压保护、高压电源缺相、 接地保护等功能;(3)设备运行可靠, 维护费用低。由于采用变频调速控制 ,其装置具备软起动、 软停止的功能,故在启动时对电网及设备没有冲击,因此延长了电机及风机的使用 寿命 。 由于电机的平均转速大大降低, 轴承的温度大大降低, 其寿命也大大延长, 提高了整个系统的可靠性,减少了因频繁更换轴承影响转炉正常生产。3. 投资回收期项目总体投资为 98 万 元 , 16 个 月 即 可 收 回 投 资 。 设 备 使 用 年 限 长 达 1

28、0 年, 投资收益高达 600 余万元。4. 推广潜力实践证明, 高压变频器对降低除尘风机的用电率 、 减少起动电流 、 提高功率 因数、改 转炉炼钢工艺水平、 提高自动化水平有很好的应用前景。投 资 情 况1. 合同额:98 万元;2. 资金来源:实施方投资;3. 合同类型:节能效益分享型,实施者在 4 年内从分享节能效应中收回投资;4. 项目简单投资回收期:1.33 年;5. 投资收益: 600 余万元。15案 例 四 : 某 焦 化 公 司 焦 炉 煤 气 回 收 发 电 案 例 摘 要本案例是利用能源效率高的燃气蒸汽联合循环发电系统, 回收利用放散的 焦 炉 煤 气 , 生 产 电 力

29、 和 蒸 汽 供 本 企 业 使 用 , 取 代 外 购 电 力 和 蒸 汽 。 项 目 投 资 5219.64 万元,建成 13 兆瓦发电能力和 26.04 万古焦供热能力,项目投产后节能 能力 42363 吨标准煤 /年 , 形成 22 万吨碳 /年 、 763 吨 /年和 593 吨/年的二氧化碳、 二氧化硫、总悬浮颗粒物的减排能力,年节能效益为 2320 万元,项目简单投资 回收期为 2.25 年。项 目 业 主某焦化有限公司于 2002 年组建,现有 80 孔焦炉设备,年产焦炭 40 万吨,焦油 2.2 万吨,副产焦炉煤气 1.2 亿立方米/年。正在兴建的年产 60 万吨焦炭的 生产

30、线即将投产。产品畅销,用户稳定,发展前景较好,企业信誉较高。 项 目 实 施 者某 节能工程有限公司。 项 目 实 施 前 系 统 耗 能 情 况原系统能耗情况见表 1。1. 案例实施前,40 万吨/年的焦炉生产过程中副产焦炉煤气 1.081.22 亿立方 米/年,其中 42%供生产和生活使用,58%通过火炬排入大气;2. 60 万吨/年焦炉投产后,企业年生产用电量将达到 9000 万千瓦时,以 0.56元千瓦时的价格从县供电公司购入;3. 企 业 年 生 产 用 热 量 26.04 万 古 焦 , 以 65 元 /吨 的 价 格 从 县 热 电 厂 购 入 蒸 汽94536 吨。表 1 原

31、系 统 年 耗 能 情 况 年 排 放 煤 气(10 4m3/a)折 标 准 煤( tce/a)年 外 购 电(10 4kWh/a)折 标 准 煤( tce/a)年 外 购 蒸 汽( t/a)折 标 准 煤( tce/a)年 耗 能 量( tce/a)6480 35177 9000 35910 94536 10773 81861项 目 内 容采用燃气蒸汽联合循环发电及供热方案, 即回收放散的焦炉煤气用于燃气 轮机发电; 燃气轮机排出的 400 摄氏度左右的烟气 , 送入余热锅炉生产 300 摄氏 度的蒸汽, 推动凝汽式汽轮发电机组发电, 在余热锅炉输出总管上, 装设一套蒸 汽 减 温 减 压

32、装 置 , 将 蒸 汽 降 压 到 0.8 兆 帕 , 供 生 产 使 用 。 项 目 所 用 的 设 备 均 为 技 术成熟的定型产品, 质量可靠, 货源充足 。 所边技术方案均是当前能源效率最16高 的, 在煤层气 、 油井伴生气 、 放散焦炉煤气 、 石化企业火炬气等放散可燃气的回17收利用中有很大的推广潜力,工程内容如下:1. 购建脱硫、脱荼为主的焦炉煤气净化设施;2. 购建 5000 立方米煤气储存及 200 立方米/秒的煤气输送系统;3. 购装 5 台 2000 千瓦燃气轮机发电机组及辅助设施;4. 购装 5 台 6.5 吨/时余热锅炉及反渗透法锅炉给水等配套设施;5. 购装 1

33、台 3000 千瓦凝汽式汽轮发电机组及配套系统;6. 购装发电机组的输、配电及控制系统;7. 购装 1 台 13.13 吨/时的蒸汽减温减压装置 ;8. 系统调试及试运行。项目于 2004 年 4 月签订节能服务合同, 2004 年 6 月签订设备采购合同, 2004年末工程竣工验收。 项 目 实 施 后 系 统 耗 能 情 况项目实施后,每年可回收焦炉煤气 6480 万立方米用于发电,建成发电装机 容量 13000 千瓦,供热能力 13.13 吨/时。新系统耗能情况详见表 2 所示。表 2 新 系 统 年 耗 能 情 况 年 发 电 量(10 4kWh/a)折 标 准 煤( tce/a)年

34、供 热 量(t/a)折 标 准 煤( tce/a)年 耗 水 量(10 4m3/a)折 标 准 煤( tce/a)年 回 收 能 量( tce/a)9360 37346 94536 10773 61.36 154 47965项 目 收 益1. 年节能量及年节能效益 项目实施后,年节能量及年节能效益如表 3、 4 所示。2. 节能量的确认 案例建成的系统装有各种检测仪表, 发电量 、 供电量 、 供汽量 、 用水量均可计量 。 在正常生产条件下, 检测一个时段的供电量 、 供汽量和用水量, 即可计算 出年节能量。表 3 年 节 能 量 年 发 电 量(10 4kWh/a)年 供 热 量( t/a

35、)厂 用 电 量(10 4kWh/a)用 水 量( 104m3/a)年 节 能 量( tce/a)9360 94536 1404 61.36 42363表 4 年 节 能 效 益 年 供 电 量(10 4kWh/a)节 外 购 电 费(10 4yuan/a)年 供 汽 量(t/a )节 外 购 汽 费(10 4yuan/a)年 节 能 费(10 4yuan/a)年 运 行 费(10 4yuan/a)年 节 能 效 益(10 4yuan/a)187956 4455.36 94536 651.00 5106.36 2786.57 2319.79193. 寿命期节能量本案例所用设备寿命期为 15 年

36、,寿命期可回收煤气 97200 万立方米用于发 电和供热,寿命期节能量达 63.55 万吨标准煤。4. 环境效果本案例的环境效果有两个方面: 一方面是减少外购电和外购蒸汽而减排的主 要大气污染物, 另一方面是减少焦炉煤气排放而减排的温室气体, 主要大气污染 物减排效果详见表 5。表 5 主 要 大 气 污 染 物 减 排 效 果 年 减 排 量 寿 命 期 减 排 量CO2(t c/a)SO2(t/a)TSP(t/a)CO2(tc)SO2(t)TSP(t)减 少 外 购 电 和 外 购 蒸 汽 25699 763 593 385485 11445 8895减 少 焦 炉 煤 气 排 放 199

37、902 2998530合 计 225601 763 593 3384015 11445 8895投 资 情 况1. 合同额:5219.64 万元;2. 资金来源:实施者投资,其中部分用世界银行资金,部分实施者自筹;3. 合 同 类 型 : 节 能 效 益 分 享 型 , 案 例 实 施 者 在 3 年内从分享的节能效益中收回 投资;4. 项目简单投资回收期: 2.25 年。 寿 命 期 业 主 的 收 益案例实施后业主的收益从表 6 可见。表 6 现 金 流 量 表 ( 单 位 : 万 元 ) 年 度 0 1 2 3 4 5 15项 目 现 金 流 -5219.64 2319.79 2319.

38、79 2319.79 2319.79 2319.79 2319.79业 主 现 金 流 0 579.91 579.91 579.91 2319.79 2319.79 2319.7920案 例 五 : 某 石 化 公 司 高 温 烟 气 余 热 回 收 利 用 案 例 摘 要本案例是回收高温烟气余热生产蒸汽供生产使用的节能项目, 利用余热生产 蒸汽的主要设备是 6.5 吨 /时余热锅炉一台。项目投资 489.62 万元,建成可实现6595 吨标准煤 /年的节能能力,形成 4713 吨碳/年的二氧化碳减排能力和 119 吨/ 年、 92 吨 /年的二氧化硫、总悬浮颗粒物减排能力 ;年获节能效益 2

39、32.48 万元, 项目简单投资回收期为 2.11 年。项 目 业 主某 石 化 公 司 是 特 大 型 石 油 化 工 综 合 性 企 业 , 其 产 品 、 服 务 及 经 营 均 较 优 秀。 所属丙 烯腊厂系美国引 的生产设备,主要生产丙烯腊、乙腊等化纤原料。 项 目 实 施 者某租赁有限公司, 该公司前身是一家专业的节能工程有限公司, 为所在 经 贸 委 直 属 企 业 , 同 时 是 “世 界 银 行 ( WB) /全 球 环 境 基 金 ( GEF) 中 国 节 能 促 项目 ” 合作伙伴, 中国首批三家示范合同能源管理机制的能源服务公司之一。 该 公 司 拥 有 国 家 商 务

40、 部 、 国 家 税 务 总 局 正 式 批 准 的 全 国 内 资 融 资 租 赁 业 务 合 法资 质,在中国首开 “节能融租新模式 ” 。1996 至 2006 年 间 , 秉 承 与 世 行 的 卓 越 合 作 , 公 司 累 计 投 资 近 5 亿 元 , 实 施 了 86 个节能减排项目,以百分之百的项目成功率,在中国 成功示范推广了 “合 同能源管理 ” 新机制, 得到了世行和国家项目办的高度赞扬, 并应联合国环境规 划署和世行的邀请,远赴海外介绍 。 2007 年至今,公司创造性地把融资租赁引 入节能服务产业。公司将融资租赁业务延伸至工业设备、工程机械、医疗设备、 印 刷 设

41、备 、 飞 机 、 船 舶 、 轨 道 交 通 、 公 用 事 业 、 能 源 环 保 等 多 个 行 业 , 以备 受 世 行 赞 誉 的 专 家 团 队 , 为 广 大 企 业 、 行 政 、 公 用 事 业 提 供 融 资 、 财 务 、 税 务、 资 本 管理等方面的全方位解决方案 。项 目 实 施 前 系 统 耗 能 情 况丙烯腊厂的工业废水含有腊类和氢氨酸等达到 13%, 不允许排放, 只能装设 1 台 焚 烧 炉 将 其 烧 掉 , 每 年 消 耗 大 量 外 购 渣 油 和 蒸 汽 , 同 时 950 摄氏度高温烟气的热量也直接放入大气 , 既浪费能源 , 又污染环境 。 原系

42、统耗能情况如表 1 21所示。表 1 原 系 统 年 耗 能 情 况 年 耗 渣 油(t/a)年 耗 蒸 汽(t/a)烟 气 温 度( )年 烟 气 量(t/a)年 烟 气 排 放 热 量(GJ/a)4375 6034 950 196653 19922022项 目 内 容本项目于 2002 年实施, 方案是用余热锅炉将烟气余热大部分回收, 生产 180摄氏度蒸汽用于生产,使排烟温度降到 250 摄氏度。具体工程内容如下: 1. 购装 1 台 6.5 吨/时余热锅炉配 75 千瓦引风机 1 台;2. 购装 7.5 千瓦锅炉给水泵 2 台,配装给水预热器;3. 购装热工、电气配套检测仪器和控制系统

43、;4. 系统调试及试运行。 项 目 实 施 后 系 统 耗 能 情 况项目实施后, 烟气热量大部分被回收利用, 生产蒸汽用于生产, 顶替部分外 购汽,新系统耗能情况详见表 2。表 2 新 系 统 年 耗 能 情 况 排 烟 温 度( )年 回 收 热 量(GJ/a)年 产 蒸 汽(t/a)年 耗 电(10 4kWh/a)年 回 收 能 量( tce/a)250 149807 49686 57.75 6825项 目 收 益1. 年节能量及年节能效益 案例实施后,年节能量及年节能效益见表 3。表 3 年 节 能 量 及 年 节 能 效 益 年 产 汽 量(t/a)年 节 能 量( 104 tce/

44、a)年 耗 电 量(10 4kWh/a)节 外 购 汽 费(104yuan/a)系 统 运 行 费(104yuan/a)年 节 能 效 益(104yuan/a)49686 6595 57.75 337.87 105.39 232.48注 : 汽 价 为 68 元 /吨 。2. 节能量的确认 用新系统配装的检测仪表计量正常生产某一时段的蒸汽产量 、 消耗脱盐水量和用电量,即可计算出年节能量。3. 案例寿命期节能量案例设备寿命期按 10 年计,寿命期节能 6.6 万吨标准煤。 4. 环境效果本案例主要大气污染物的减排效果情况详见表 4。表 4 主 要 大 气 污 染 物 减 排 效 果 年 减 排

45、 量 寿 命 期 减 排 量CO2(t c/a)SO2(t/a)TSP(t/a)CO2(tc)SO2(t)TSP(t)234713 119 92 47130 1190 92024投 资 情 况1. 合同额:489.62 万元;2. 资 金 来 源 : 案 例 实 施 者 出 资 , 其 中 部 分 用 世 界 银 行 资 金 , 部 分 案 例 实 施 者 自 筹;3. 合 同 类 型 : 节 能 效 益 分 享 型 , 实 施 者 以 分 享 节 能 效 益 的 形 式 在 3 年内收回投 资;4. 项目简单投资回收期: 2.11 年。 寿 命 期 业 主 的 收 益案例寿命期业主的收益从表

46、 5 可见。表 5 现 金 流 量 表 单 位 : 万 元 年 度 0 1 2 3 4 9 10项 目 现 金 流 -489.62 232.48 232.48 232.48 232.48 232.48 232.48业 主 现 金 流 0 69.27 69.27 69.27 232.48 232.48 232.4825案 例 六 : 某 化 工 股 份 有 限 公 司 烧 碱 节 能 改 造 项 目 案 例 摘 要该项目采用膜极距离子膜电解槽装置对现有的 24 万吨/ 年的隔膜法电解槽装 置 行淘汰改造 , 本项目投运后, 年可节电 4800 万 kWh, 节约饱和蒸汽 76.8 万 吨,节能效

47、益显著。该项目总投资为 35000 万元,投资回收期为 5.09 年。 项 目 业 主某化工股份有限公司,始建于 1939 年,是一家以食盐电解为基础,以发展 海 洋 化 工 、 石 油 化 工 为 目 标 , 生 产 烧 碱 、 聚 氯 乙 烯 树 脂 、 环 氧 丙 皖 、 聚 醋、 液 体 氯、合成盐酸等多种产品的综合性大型氯碱企业。该公司注册资本 65551.67 万 元,控股股东是某化工有限责任公司,共持有 51%的股份。该化工股份有限公司在氯碱行业具有很高的行业地位, 是中国氯碱行业的龙 头企业之一, 其烧碱产能规模位居全国第 2 位。 该公司技术力量雄厚, 现有国务 院授衔专家

48、2 人,突出贡献专家 1 人,享受国务院津贴 13 人,公司中具有高级 专业技术职务的有 117 人, 其中教授级高工 7 人。 该化工股份有限公司是国内最 早采用离子膜电解工艺制碱的企业,至今己有 20 多年的运行操作和设备维护经 验。 该企业也是最 采用膜极距离子膜电解槽的企业之一, 在其离子膜电解装置 扩产中, 率 引 了 1 台单台产能 2 万吨/年的高电流密度膜极距离子膜电解槽, 并且运转良好。该股份有限公司现有烧碱产能 62 万吨/ 年,其中隔膜法 24 万吨/ 年 , 离 子 膜 法 38 万 吨 /年 。 该 公 司 2009 年总资产 8.4 亿 元 , 总 负 债 6.6

49、亿 元 , 所 有者权益 1.8 亿 元 。 全 年 销 售 收 入 60 亿 元 , 实 现 利 润 8901 万 元 。 经 营 性 净 现 金 流入 7.8 亿元。该公司资产实力雄厚,现金流充足。项 目 实 施 者项目业主和项目实施者均为该化工股份有限公司。 项 目 内 容该项目采用膜极距离子膜电解槽装置对现有的 24 万吨 /年的隔膜法电解槽装 置 行淘汰改造。主要建设内容包括 8 台 3 万吨 /年的高电流密度膜极距离子膜 电解槽、 1 套 30 万吨 /年三效逆流降膜蒸发装置。同时配套建设二次盐水精制、 淡盐水脱氯 、 整流系统和中间储罐等设施 。 公用工程和其他配套设施均依托现有 装 置 。 项 目 建 成 后 , 公 司 保 持 62 万 吨 /年 烧 碱 生 产 规 模 不 变 , 生 产 工 艺 全 部 为 离 子膜电解法。 该 项 目 边 定 的 技 术 路 线 是 烧 碱 行 业 中 成 熟 、 标 准 的 工 艺 技 术 路 线 。 目 前 新 建 的烧碱装置绝大部分采用此技术路线。 该项目企业己经在其 38 万吨/年离子膜生 产中 26行了实践,积累了丰富的操作经验。项目涉及

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