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合成气压缩机试车方案.doc

上传人:cjc2202537 文档编号:1523637 上传时间:2018-07-24 格式:DOC 页数:4 大小:17KB
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资源描述

1、合成气压缩机氮气循环试开车方案一 、试车前应具备的条件1、机械安装竣工,符合国家验收规定和标准;2、机组二次定心找正结束;3、各仪表调校正常,连锁调试正常;4、工艺管线吹扫打靶合格;5、干气密封管线吹扫合格并投用;6、辅机试运转正常;7、汽轮机单体试车正常;8、中压蒸汽系统、凝结水系统、低压蒸汽系统、射水抽气系统、机组润滑油系统、控制油系统、循环水系统、干气密封系统,吹扫、清洗合格。 机、电、仪、工程部、十四化建、陕鼓集团、监理、干气密封厂家、化工工艺人员仔细确认上述条件。二、试车前的准备工作1、干气密封系统投用在油系统运行之前,干气密封隔离气要投入运行。用隔离气管线上的压力调节阀调整隔离密封

2、气的供气压力,该阀的出口压力高于二级密封气的出口压力。主密封气、二级密封气投入运行。主密封气气源的压力由主密封气管线上的差压调节阀控制,差压调节阀整定压力为:出口压了高于压缩机平衡管的参考压力。二者的实际压差由差压指示仪指示。2、油系统运行本油系统油泵运行前,油箱加热器手动加热,上油温度35。压缩机主密封气投运,高位槽充油后,调整上油调节阀总管压力为0.26 MPa,辅泵投自动,盘车装置运行。3、凝结水系统投运向冷凝器热井补水 70,启动凝结水泵,控制室手动调整液位调节阀,稳定后,投自动。辅泵投自动。4、投运真空系统低压蒸汽导淋充分疏水,投轴封汽,射水箱补水,开射水泵,开空气阀,建立真空,真空

3、正常后,辅泵投自动5 、循环水系统投运透平凝汽器投循环水6、 蒸汽暖管通知调度送中压蒸汽,室内导淋、放空开,充分排水,由蒸汽大阀旁路引汽,注意升温升压速度,合格后,全开蒸汽大阀。透平缸体导淋开。7、 开车前确认各阀门HV15301 关; HV15302 关闭, BV15301 开, BV15302 开, HV15310 关。 8、机组氮气置换打开开车置换氮气管线上的阀缓慢向缸体充压至 0.40.5 MPa,缓慢打开出口放空、缸体导淋及各管线设备上的其他导淋泄压至 0.1 MPa,重复上述操作直至分析合格(O 20.1% ) 。注意消除死角!合成回路 N2 置换合格。缓慢打开 HV15301 旁

4、路向缸体充压至阀前后压差小于 0.1 MPa,缓慢打开 HV15301(开度15),关闭旁路。缓慢打开HV15302 旁路阀,使阀前后压差小于 0.1MPa,缓慢打开 HV15302,关闭盘路阀。三、机组启动1、在 PLC 上停盘车,现场停盘车电机;2、在 PLC 确认好联锁停车,联锁启动条件后,速关电磁阀带电,现场开启速关阀,505 上点 RUN 透平冲转;3、机组 1000RPM 暖机 30 分钟,注意检查汽机排气温度;4、暖机 30 分钟后,机组升速,每次升 500RPM;5、机组升至 6000 RPM 时,现场检查各参数,特别是汽机前径向瓦温度,透平缸体导淋关;6、机组在升速过程中注意调整 HV15301 的开度。7、当压缩机出口压力高于系统压力时缓慢打开 HV15310 旁路阀至阀前后压差小于 0.1MPa 时缓慢打开 HV15310,关闭旁路阀。8、根据合成回路 N2 循环要求调整防喘振阀开度四、机组停车系统升温还原结束后,合成降负荷,防喘振阀打开,缓慢关闭HV15310,机组降转速至 1000 RPM 暖机 30 分钟机组作停机处理。在试车过程中,工艺人员需做好各项记录。生产部2008 年 4 月 9 日

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