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300MW锅炉机组燃烧调整及优化.doc

上传人:依依 文档编号:1301578 上传时间:2018-06-23 格式:DOC 页数:10 大小:146.50KB
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1、300MW锅炉机组燃烧调整及优化孙见生(国电宣威发电有限责任公司发电部)摘要本文叙述了国电宣威发电有限责任公司锅炉运行中出现的问题,针对出现的问题进行了分析并采取了措施,对取得的成果进行分析总结。关键词 锅炉 燃烧 优化 调整一、 概述1、 锅炉简介:武锅 WGZ1025/18.24-4型锅炉为亚临界、一次中间再热、自然循环、固态排渣炉,设计燃烧劣质贫煤,实际运行中煤质较设计值还要差,其特点为低挥发份、低热值、高灰份。燃烧方式为水平浓淡、直流燃烧器四角布置,20 只一次风喷口分五层布置,制粉系统为正压冷一次风直吹式,配五台 HP863-C型中速磨煤机和 9224电子称重给煤机;油燃烧器为机械雾

2、化,油枪出力 1.6吨,12 只 3层布置,点火系统还配有烟台龙源电力技术有限公司生产的等离子点火器。2、 锅炉主要设计参数:锅炉最大蒸发量:1025t/h锅炉额定蒸发量:903t/h过热蒸汽压力:17.45Mpa过热蒸汽温度:541再热蒸汽进口压力:3.82 Mpa再热蒸汽出口压力:3.62 Mpa再热蒸汽进口温度:321.9 Mpa再热蒸汽出口温度:541给水温度:278冷风温度:23.3排烟温度:128.9炉膛容积热负荷:88kW/m 3炉膛截面热负荷: 4.3MW/m 2炉膛尺寸:13.76*13.3m锅炉效率:92.67%3、 锅炉煤种为宣威本地的劣质烟煤,主要特性如下表项 目 符

3、号 单 位 设计煤种 校核煤种 1 校核煤种 2全水分 Mt % 6.2 7.50 5.35分析基水分 Mad % 1.14 1.39 1.09灰分 Aar % 35.1 39.25 31.5挥发分 Vdaf % 27.96 28.82 26.11高位发热量 Qgr.ar MJ/kg 20.31 17.98 22.06低位发热量 Qnet.ar MJ/kg 19.54 17.58 21.42碳 Car % 49.91 44.16 55.29氢 Har % 3.03 2.97 2.9氧 Oar % 4.61 5.05 3.87氮 Nar % 0.87 0.83 0.79全硫 St.ar % 0.

4、38 0.31 0.41硫化铁硫 Sp.ar % 0.22 0.07 0.20硫酸盐硫 Ss.ar % 0.01 0.02 0.02有机硫 So.ar % 0.15 0.25 0.19可燃硫 Sc.ar % 0.28 0.24 0.30哈式可磨系数 HGI 86 90 86前苏可磨指数 BT 1.62 1.62 1.61磨损指数 AI mg/kg 11二氧化硅 SiO2 % 58.94 56.36 51.13三氧化二铝 Al2O3 % 22.43 18.9 25.31三氧化二铁 Fe2O3 % 8.97 12.16 11.86二氧化锰 MnO2 % 0.06 0.12 0.09二氧化钛 Tio

5、2 % 1.89 1.81 1.78氧化钾 K2O % 0.57 0.53 0.78氧化钠 Na2O % 0.16 0.06 0.10氧化钙 CaO % 3.25 3.08 3.01氧化镁 MgO % 1.04 1.41 0.97三氧化硫 SO3 % 0.75 1.29 1.564、 灰渣特性灰变形温度 DT 1240 1190 1250灰软化温度 ST 1320 1280 1380灰流动温度 FT 1390 1320 1410设计煤质特点为高灰分、中等发热 量、中等挥发分,有轻微结焦倾向,煤灰磨损严重等。二、 锅炉机组运行中存在的问题:1、 入炉煤与设计煤质相差太大,低位发热量一般在17Mj

6、/kg,较低时达 15Mj/kg以下,灰分较高时达 50%以上,高出设计值 15%以上,入炉煤煤质差,煤质变化大,锅炉燃烧的安全稳定性下降,锅炉灭火现象时有发生。2、 锅炉燃烧器区域有轻微结焦现象。3、 锅炉炉膛出口两侧烟温偏差大,烟气余旋明显。4、 磨煤机研磨部件、一次风管、等磨损严重。5、 屏式再热器局部有过热现象。6、 一次风机耗电率偏高,一次风管磨损严重,一次风机效率低。三、 措施及对策:1. 进行锅炉燃烧优化调整试验,包括冷态调整和热态调整试验。冷态调整包括一、二次风调平试验,热态优化调整在 300MW、270MW、200MW、150MW负荷下进行了四个工况的调整试验,调整的内容包括

7、炉膛/大风箱差压调整、一次风压调整、二次风量调整、配风方式调整、炉膛出口烟温偏差调整等项目。2. 冷态一二次风调平试验:锅炉机组在冷态工况下,调整配平二次风,保证燃烧器二次风喷口处各二次风速一致;调整一次风管上的双向可调缩孔,保证各台磨煤机四根一次风粉管风速一致,经反复精细调整使得A、B、C、D、E磨煤机一次风速最大相 对偏差均在 8%以内,基本消除一次风管的风速偏差。最后通过冷态空气动力场试验验证一、二次风速的调整效果,检验炉膛内部假象燃烧切圆形成情况。3. 热态一次风调整试验:由于煤质差,发电原煤耗率升高,运行中一次风压控制值偏高,一次风速较大,且空预器出口一次风压至磨煤机入口一次风压压降

8、为5kpa,磨煤机入口风门开度偏小,磨煤机入口风门节流损失较大。通过降低一次风母管压力,开大磨煤机入口风门开度,一次风差压降为 3kpa以下,控制一次风速在设计值附近。这样保证磨煤机的通风出力和干燥出力;通过降低一次风速,优化锅炉燃烧,充分保证了锅炉燃烧的安全稳定性,又有效地减轻了一次风管的磨损,同时消除了炉膛内部在燃烧后期因一次风速偏高所产生的烟气余旋,减小炉膛出口两侧烟温偏差和过热、再热汽温偏差,消除局部受热面的过热现象。调整试验前后工况对照表项目 试验前 试验后一次 风母管压力 kpa 12 9.5磨煤机入口风压 kpa 8.0 7.2磨煤机出口风压 kpa 1.8 1.8一次风速 m/

9、s 37 29磨煤机风门开度(%) 30 80磨煤机入口风门差压(kpa) 5 2.84. 一次风温度的调整试验,通过对入炉煤质的论证:入炉煤低位发热量较设计值降低 34Mkj、灰份升高1015、挥发份降低 10以上,论证了提高磨煤机出口控制温度的可行性,将原来磨煤机出口控制温度升高到 95105,降低了一次风率,改善燃烧器出口煤粉的着火和燃烧条件,优化锅炉燃烧,提高燃烧的安全稳定性,同时降低了一次风机厂用电率。调整试验前后工况对照表项目 试验前 试验后空预器出口一次风温 280 280磨煤机入口温度 190230 250270磨煤机出口温度(%) 7582 95105磨煤机冷风开度(%) 4

10、060 010磨煤机热风开度(%) 3040 7080一次风机风机厂用电率 0.68 0.675. 由于煤质变化较大,煤中杂质多,煤质的优劣直接影响了磨煤机的研磨部件的寿命。在运行中发现磨煤机中石子煤中夹杂着细煤粉,调整中发现,磨煤机在正常出力下,当石子煤量较大时,通过加大一次风量,提高一次风速,增加磨煤机通风量石子煤排放量仍没有减少趋势,说明石子煤排放量仅与煤质、磨煤机研磨部件有关;从磨煤机的磨辊、磨碗磨损情况看,其磨损较重,磨辊和衬板使用寿命缩短,当磨辊、磨碗间隙增大,煤粉变粗,通过及时更换磨辊、更新衬板,调整合理的磨辊、磨碗间隙保证煤粉细度,提高燃烧效率,并减少石子煤中夹杂煤粉量。 6.

11、 磨煤机运行方式的优化调整:由于煤中石块、木块、铁块等杂质较多,制粉系统运行不稳定,一次风粉管泄漏频繁,给煤机运行中常出现断煤、堵煤、给煤机故障跳闸、给煤机划皮带、皮带打滑等事件经常发生,磨煤机启动、停止切换非常频繁, 给锅炉燃烧稳定性增加了一些不利因素。针对以上情况,除严格控制煤质,加强燃料各环节过程管理外,还进行磨煤机检修控制,提高制粉系统可靠性,保证相邻磨煤机运行,避免隔层燃烧。7. 二次风量、炉膛差压及配风方式的调整:为保证锅炉燃烧的安全稳定性,采用了一些稳燃措施,由于灰份较高,锅炉存在结焦倾向,要减轻和消除结焦须从风量、配风方式上开辟途径,通过锅炉运行经验表明,只要控制炉膛出口两侧烟

12、温偏差在合适的范围内,就能有效的抑制锅炉结焦,减少锅炉冷灰斗的焦、渣量;在运行下面四台磨煤机时,炉膛热负荷明显偏高,结焦倾向较明显,焦渣主要黏结在燃烧器附近的炉墙上。二次风采用“束腰型”(即中间小,两头大)的配风方式,通过调整周界风、辅助风、燃尽风和控制大风箱差压,保证炉膛温度场、速度场均匀,降低燃烧器区域的热负荷,消除燃烧后期烟气余旋,降低两侧烟温偏差,能有效的改善炉膛结焦情况。原来的燃烧器摆角和小风门都是气动控制的,由于工作环境处于高温下,各小风门弹簧弹性系数发生变化,调节特性较差,燃烧器摆角卡涩、摆动不畅等制约了锅炉燃烧的优化调整,现燃烧器摆角改为电液执行器、小风门该为电动执行器,调节的

13、精度及可靠性明显提高。由于燃烧器磨损较严重,燃烧器弯头、浓淡分离挡板、燃烧 器喷口都出现不同程度的磨损,燃烧器摆角也存在上下不同步现象,部分小风门卡涩、机械部分动作不灵活,给锅炉燃烧的安全稳定运行留下了较大的隐患。因此,在锅炉停运期间加强了对燃烧器的检查消缺,确实提高设备可靠性,给锅炉优化运行提供了保障,为锅炉机组的稳发多供创造的坚实的基础。燃烧器特性数据名称 风比 风速 m/s 风温 风量 km3/h 阻力 kpa一次风 21.4 30.6 77 336.495 1110周界风 15.6 54.1 333 424.711 1110二次风 59 54.1 333 1606.278 1110漏风

14、 4 20 合计 100 2367.484 调整试验前后工况对照表运行#1、 2、3、4磨煤机 300MW工况项目 试验前 试验后燃烧器摆角 水平位 水平位AA层辅助风(%) 45 80AB层辅助风(%) 45 70BC层辅助风(%) 45 60CD层辅助风(%) 50 50DD层辅助风(%) 20 55DE层辅助风(%) 10 60EE层反切风(%) 50 80100EF层反切风(%) 50 80100A层燃料风(%) 90 50B层燃料风(%) 90 50C层燃料风(%) 90 50D层燃料风(%) 90 50炉膛/风箱差压(kpa) 0.75 0.91炉膛出口两侧烟温() 700/600

15、 621/615氧量() 4.2 3.5锅炉机组在低负荷时二次风量充裕,锅炉氧量自动修正值明显偏高,在 150MW时氧量自动设定值为6.17%,这 不仅增加了引风机、送风机的厂用电率,由于煤质差、煤 质变化较大,还给锅炉低负荷稳定运行带来一系列的安全隐患,通过降低氧量定值,优化燃烧,氧量降低 2.53.5%,保证了锅炉低机组低负荷燃烧的安全性和经济性。四、结论:通过对锅炉燃烧调整的优化,找出了锅炉设备及运行方式存在的问题,通过设备的治理改造,使锅炉燃烧维持在最佳工况,完善热工自动调节控制系统,减少了运行人员个体差异等因素对锅炉燃烧的影响。近年来通过运行方式优化及设备治理改造,锅炉机组运行稳定性及经济性大大提高,锅炉机组调峰运行能力也逐步增强,使深度调峰运行的可靠性提高,为 300MW机组长期安全稳定运行奠定了坚实的基础。

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