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2 大型燃煤发电机组风烟系统的经济运行.doc

上传人:HR专家 文档编号:11406011 上传时间:2020-04-17 格式:DOC 页数:4 大小:56.50KB
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资源描述

1、大型燃煤发电机组风烟系统的经济运行王维海(华能德州电厂山东德州253024)摘要:介绍了华能德州电厂#6机组风烟系统的配置情况,从设备检修维护、运行方式调整的角度分析了影响其经济运行的因素,提出了风烟系统节能降耗的运行技术措施。关键词:风烟系统;漏风率;配风;排烟损失;经济运行0 引言在火力发电厂的生产运行中,风烟系统是必不可少的重要辅助系统。风烟系统耗电量一般占到单元机组所有辅机设备总耗电量的2535,风烟系统运行方式对灰渣含碳量及排烟温度高低影响很大,可以说,风烟系统的经济运行能够直接影响到锅炉乃至整台机组的运行效率。因此,对风烟系统系统进行经济运行研究,是发电厂降低发电成本,实现节能降耗

2、的一项十分重要的任务。1华能德州电厂#6机组设备简介华能德州电厂#6机组(700MW)是山东电网单机容量最大的两台火力发电机组之一,锅炉为德国巴布考克(BABCOCK)公司制造的亚临界参数自然循环汽包炉,风烟系统(如图1所示)配有两台BABCOCK32VNT2060型号三分仓回转式空预器、两台BABCOCKFAF30.15.1型号动叶可调轴流式送风机、两台BABCOCK 14144Z/2360型号入口静叶调节双吸离心式引风机、两台BABCOCK14144BA/1416型号入口静叶调节离心式一次风机。锅炉燃烧器喷口采用前后墙错列布置(如图2所示),风粉混合物吹入炉膛对冲燃烧。华能德州电厂#6机组

3、投产运行几年来,技术人员不断挖掘设备节能潜力,在风烟系统经济运行调整上积累了一些有益经验,主要包括:降低空预器漏风率和风机电耗、合理选择锅炉燃烧配风方式、减少锅炉排烟损失等等。 图1风烟系统简图图2锅炉燃烧器配风口设置2 风烟系统的经济运行措施 2.1优化运行调整,加强设备治理,降低风机电耗风烟系统是火电机组主要耗电用户之一,送风机、引风机、一次风机耗电量占单元机组全部辅机耗电量的2535左右,因此,深挖风机节电潜力,减少风烟系统辅机耗电量,可以有效降低机组厂用电率。 减少二次风挡板节流损失,降低送风机电耗#6机组送风机为定速、电机驱动轴流式动叶可调送风机,由于DCS内部原设计二次风压偏高,低

4、负荷时二次风挡板节流较大,增加了送风机电耗。对此,结合锅炉燃烧情况,技术人员将各燃烧器二次风口手动调节挡板由原50开度增大到80100开度,同时修正了DCS内部二次风压曲线,将满负荷时,二次风压2.5千帕降为1.85千帕1,使运行中二次风电动挡板开度由3040增大到60以上,减少了二次风挡板节流带来的厂用电损耗。 加强空预器漏风及积灰治理,减少漏风损失,降低空预器通流阻力#6机组投产初期,存在着空预器漏风率大,蓄热片积灰严重的缺陷。实测漏风率高达1016,远高于6的初始设计值。同时由于空预器吹灰器运行异常,造成部分蓄热片损坏、腐蚀、积灰2,致使机组满负荷时空预器烟侧压差一度高达2.42.5千帕

5、,远高于设计值1.2千帕。这些原因导致风机电耗大大增加。对此,在机组检修期间,将空预器密封装置加以更换、调整,替换了已腐蚀损坏的蓄热片,使检修后空预器漏风率降低到2.54左右;同时,将空预器蒸汽吹灰取消,增加了乙炔脉冲吹灰装置,优化了吹灰运行方式,使空预器运行积灰情况得到控制,烟侧压差可以长期维持在1.2千帕以下,有效降低了空预器的通流阻力。这些措施执行后,各大风机出力明显降低,减少了电耗损失。2.2 合理选择锅炉燃烧配风方式,降低灰渣含碳量 在锅炉各项热损失中,固体未完全燃烧热损失所占的比例较大,而固体未完全燃烧热损失的大小主要取决于灰渣中的含碳量。影响灰渣含碳量的因素很多,选择合理的二次风

6、配比方式,维持经济氧量是降低灰渣含碳量的一个重要手段。由于#6炉膛设计了过多卫燃带的原因,德州电厂#6锅炉投运后存在较为严重的结焦问题,为减轻锅炉结焦,同时降低灰渣含碳量,提高锅炉效率,运行部门分别进行了“正塔型”、“倒塔型”和“腰鼓型”3的配风试验。结果表明,对于燃用煤种为贫煤的#6炉,“倒塔型”和“腰鼓型”配风方式的着火稳定性较好,但中部燃烧区结焦较重,运行中经常落大焦,严重威胁锅炉安全运行;采用“正塔型”的配风方式,能够托起颗粒较粗的煤粉,防止煤粉离析,有效降低灰渣含碳量,但上部燃烧区仍有较大结焦。结合#6炉卫燃带改造情况和实际结焦特点4,运行部门采取了类似于“正塔型”的“凸”型二次风配

7、风方式,即锅炉正常运行中投入的下部四层燃烧器,控制二次风量/煤粉量5/1的配风比例,上部备用燃烧器层及过燃风区二次风量控制在2 0Kg/s,根据负荷情况控制不同的过量空气系数,使锅炉在经济氧量下运行(如表1所示)。实践证明,这样的配风、氧量控制方式,减轻了#6炉膛内还原性气氛,降低了炉膛温度,燃烧器水冷壁结焦严重的状况得以缓解,同时飞灰含碳量能够控制在3左右,在保证锅炉运行安全的前提下提高了锅炉效率。表1:机组负荷和氧量关系负荷(MW)400-450450-500500-550550-600600氧量(%)5.0-5.54.5-5.04.0-4.53.5-4.03.0-3.52.3引风机偏置运

8、行,减少排烟损失排烟损失是电厂锅炉各项热损失中最大的一项,约占5-12。研究表明:排烟温度每增加1020,可使排烟损失增加1。因此,降低排烟温度是减少排烟损失的主要措施之一。对于锅炉的安全、经济运行来说,排烟温度并非越低越好,降低排烟温度受到空预器冷端受热面低温腐蚀的制约,根据#6机组设计要求:空预器冷端组合温度(空预器入口二次风温排烟温度)应大于150,以避免空预器冷端受热面的低温酸性腐蚀。因此,当空预器入口二次风温与排烟温度之和低于150时,就需要投入送风机入口的蒸汽暖风器,以提高空预器入口二次风温,使空预器冷端组合温度高于150。但机组运行中,A、B两侧排烟温度却有较大偏差,环境温度20

9、、满负荷时,B侧排烟温度可达到150以上,而A侧排烟温度却只有120130。环境温度20、400MW负荷时,A侧排烟温度甚至会低到110以下。这样的现象对运行调整非常不利:为避免A空预器的冷端受热面低温腐蚀,不得不投入A蒸汽暖风器以提高A侧空预器入口二次风温。辅助蒸汽消耗大,降低了锅炉效率。而与此同时,B侧排烟温度偏高,排烟损失相应增大。因此,采取措施均衡两侧排烟温度,既可减少A侧暖风器蒸汽消耗,又可有效降低B侧排烟损失。技术人员分析后认为,两侧排烟温差的产生,主要原因有5:锅炉设计、燃烧调整原因导致的锅炉运行偏烧;A、B空预器通流阻力不均,A侧通流阻力小,使A侧冷二次风流量大;A、B引风机电

10、动机功率不均衡,B引风机出力偏大,造成B侧烟气流量偏大。针对这些原因,运行部门为平衡两侧排烟温度进行了一系列调整:通过运行燃烧调整减缓锅炉偏烧,但此举对降低两侧排烟温差效果并不明显;关闭二次风道上的二次风联络挡板,加强B空预器吹灰,均衡两侧冷二次风流量;将A、B引风机静叶偏置由0设置为2.63,使A引风机静叶开度高于B引风机56,均衡两侧引风机出力。通过项措施,两侧排烟温差由30左右减小到趋于均衡,环境温度15以上时,A侧蒸汽暖风器即可停运,不再消耗辅助蒸汽,同时,B侧排烟温度也降低了10左右,减少了锅炉排烟损失。3结论和建议大型电站锅炉风烟系统的经济运行,直接关系到锅炉效率的高低和机组经济性

11、能的好坏。要实现风烟系统经济运行,应注意这样几方面:减少风、烟通道的节流损失,控制合理的过量空气系数。在满足燃烧条件下尽量减少送风量,以降低风机电耗;合理进行燃烧配风,根据煤种变化合理调整风、粉配合比例,及时调整风速和风量配比,避免煤粉气流冲墙,防止局部高温区域的出现,减少结渣发生,降低固体不完全燃烧损失;加强空预器治理,减少漏风率,有利于风机电耗及排烟损失的降低;对存在偏烧的锅炉,可通过风烟系统运行方式调整,合理设置烟气偏流,降低排烟损失。风烟系统作为火力发电厂主要的辅机系统,挖掘其节能潜力主要应在加强运行管理和设备改造等方面采取措施,由于设备改造需要工期长,投资大,需要科学论证后在机组停机

12、检修期间完成。目前,德州电厂#6机组风烟系统仍旧存在一些节能潜力,有待论证后,利用适当的机会改造设备,调整运行方式后实现。主要是:引风机、一次风机为恒速运行离心式风机,机组60负荷时,风机静叶开度仅为4550,对于电网调峰机组来说,风机效率低,电耗偏大,因此,可以考虑将风机传动装置改为液力耦合器方式,通过液力耦合器实现风机变速调节,或改用高压变频电机,以降低风机电耗。为进一步降低排烟温度,同时避免空气预热器冷端受热面的低温腐蚀,空预器冷端受热面可采用新型耐腐蚀的搪瓷、陶瓷或玻璃等材料制作的蓄热片,当前采用引进技术制造的空预器冷端受热面,大多采用耐腐蚀的低合金钢材制造,并将底部框架制成可拆除式,不仅便利检修,更可减少冬季暖风器的使用,有效降低排烟温度。参考文献:1 郑福国、张雄. 浅析降低大型火力发电机组厂用电率的措施.电力设备. 2005.3.P68-70. 2 郑福国。炉膛负压异常波动原因分析与对策。电力安全技术。2006年第8卷第3期。. P16-18.3 樊泉桂,魏铁铮,王军.火电厂锅炉设备及运行.北京,中国电力出版社,2001.4 马东森,德巴660MW锅炉结焦原因初探。电站系统工程,2004年第5期,P51-52。

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