1、自制加注返修工具的改善,UWH2/MON/UEP21,2012-02-16,什么是加注返修,加注返修包括:CLT-冷却液 BK-制动液 AC-空调 PAS-助力液 WW玻璃清洗液,改善前-原工艺返修方法,车辆制动系统示意图,检测,换件,检测,加注,制动系统:26个拧紧点6个液压单元10根制动管,改善前-原工艺返修方法的缺点,质量风险大,返修工时相当长,零件废损大,后轮卡钳,前轮卡钳,ABS/ESP,制动总泵,返修区在制品积压,改善后自制检测工装,原理:通过自制专用工装,对系统中的部件进行分段排查,对系统进行加压并保持,通过检测系统的保压情况,判断产生泄漏的零件位置,并结合泡沫法,将泄漏点快速找
2、出来。,车辆制动系统结构图,压缩空气,检测工装,车辆制动系统示意图,措施一,与工艺和STG对现场的压缩气源进行改造,增加三联件,保证气源清洁:1、增加空气调压装置;2、增加空气过滤装置;3、增加气管和支架。,措施二,1、利用报废零件,自制各类系统检测工装及配件;2、使用排除法和泡沫法,快速找出故障点;,自制专用堵头,自制专用接头,泡沫剂,措施推广,制动系统,冷却系统,助力系统,措施推广,空调系统,验证效果,与QCP、PEM、FEG一同验证模拟加压检测的效果,结果非常满意。,自制检测工装的优点:1、检测方法灵活,可单独工作,也可与设备配合使用;结构简单、易携带;可用于返修区、生产线、售后服务;2
3、、通用性好:都采用标准零件,可检测目前公司所有车型的加注系统(如BK、CLT、AC、PAS);3、实现无损诊断泄漏故障;4、造价低,使用寿命长。,效果对比,改善前,改善后,效益对比,改善后平均可降低加注返修工时:75.75分钟,工作效率提高64%。,经济效益,1.返修工时按照128元/天,当时加注一次下线合格率为95%,每天生产265台,合并计算年节约工时:265X(1-0.95)X73.75608X128X241=62800元 年节约工时约: 62800元2.避免更换零件造成的料费,节约费用非常可观;3.避免在没找到泄露点而盲目更换零件时,造成的二次伤质量风险;4.提高了加注缺陷的诊断效率,解决了加注返修区在制品的瓶颈难题。,感谢QCP、STG、MPE、FEG给予的大力支持!,团队合作,感谢聆听!,