1、K4101 调速阀定位器故障处理1电气阀门定位器故障原因分析:K4101 汽轮机在开车过程中,机组处于暖机阶段转速设定为500rpmmin 但是实际转速从rpmmin 一下子上升至1400rpmmin,工艺采取手动紧急拍停汽轮机。停机后仪表现场检查调速阀阀位实际为 15%未全关,现场关闭阀门仪表风气源后阀位恢复到 0%位,测量 505 调速输出信号输出电流为 3.96mA,怀疑阀门定位器零点偏高导致。2电气阀门定位器故障处理过程:1.电气阀门定位器结构汽轮机主汽阀为随机组厂家配套设备,阀门配带 flowsever Valtek圆柱形直行程执行机构(size:25),双作用执行机构,故障位置FC
2、。电气阀门定位器采用 Valtek beta 系列,电气阀门定位由电气转换器(I/P)NT3000,及阀门定位器(滑阀及反馈凸轮等)两个部件组件组成(结构图如下) 。2.定位器调试过程:2.1.对于标准范围(3-15psi,4-20mA)定位器,现场用信号发生器给定位器输入 4mA 信号,松动定位器零点调整锁紧帽(zero adjusetment Locking)调整零点调整旋钮(zero adjusetment knob)直至阀位开始移动至刻度指示牌零点位置。2.2.用信号发生器给定位器输入 20mA 信号,其对应其 I/P 输出压力表指示 15psi,松动定位器量程调整锁紧帽(Range
3、adjusetment Locking screw)1/8 圈。用螺丝刀调整量程旋钮(Range adjusetment Gear)直至阀位移动至全开位置。2.3.再用信号发生器定位器输入 4mA 信号,检查零点,重复执行。2.4.当定位器给定 4mA 信号时,其对应其 I/P 输出压力表指示一直为 9.5psi,调整定位器 I/P 模块的零点旋钮后也没变化。也怀疑I/P 转化模块故障。更换整台定位器备件阀门投用。2.5.注意对于定位器 I/P 模块的零点及量程调整出厂时已调试好,现场轻易不要动。采用上述 1-3 步骤调试定位器。三电气阀门定位器工作过程及气路分析3.1.I/P 模块的工作过程
4、及气路分析I/P 模块将接受到的气源压力 4bar,与外部给定输入信号 4-20mA 成比列的转化为 3-15psi 输出压力信号。具体过程如下:现场仪表风气源通过一个联合过滤减压阀,减压至 4bar 分别进入I/P 模块与滑阀组件(如下图 2) , 进入 I/P 模块的气源经过内部中间减压阀减压至 22psi 后通过恒节流孔(目的限制空气流量及消耗)分为两路:一路进入到背压室排放,另一路作为控制信号(3-15psi)进入定位器的 instrument signal capsule 内。当 I/P 外部输入电流信号(4-20mA)增加时,线圈输入电流增大,线圈与电磁铁的吸力增大,喷嘴与挡板之间
5、距离变小,其输出控制信号压力(3-15psi)增大,同时在 I/P 模块电路板上安装有带温度补偿的压阻式压力传感器检测I/P 输出压力,压力传感器与输入信号电路构成一个反馈回路(即需要多大压力的输出取决于输入电流的大小) 。3.2.阀门定位器的工作过程及气路分析Beta 阀门定位器是根据力平衡原理工作,其具体工作过程如下:当控制输入信号(3-15psi)增加时,则对 instrument signal capsule 与 summing Beam 产生一个向下的力,summing Beam 的移动带动滑阀杆从原平衡位置向下移动,此时滑阀气路端口打开,仪表风气源经滑阀端口到 output1 口,output2 口与排气口接通。这将导致执行机构活塞向上移动。活塞向上的移动量通过反馈连接装置带动凸轮转动而反馈回来。结果使反馈弹簧与活塞的移动量成比例拉伸,直到活塞的移动量使反馈弹簧伸长产生向上的力达到与控制信号(3-15psi)使 instrument signal capsule 产生下的力平衡时。此时,summing Beam 与滑阀返回到各自平衡位置,滑阀气路端口关闭。仪表风不再经过滑阀进入执行机构 output1 口。阀位到达需要的开度位置,除非仪表输入信号改变。同理当控制输入信号(3-15psi)减少时其动作过程正好相反。