1、发电机励磁碳刷事故分析和对策摘要 分析了沙角 A 电厂 200MW 汽轮发电机碳刷烧损事故的原因,介绍了改进碳刷维护管理的措施。 关键词 碳刷事故;发热;电流平衡;措施 沙角 A 电厂 1,2 号机曾因励磁碳刷环火造成 2 次停机事故。机组容量 200 MW,发电机的励磁形式为它励,额定励磁电流 1 765 A,励磁碳刷采用非恒压形式,主励每极 32 条碳刷,碳刷型号为 D172HT-253265,2000 年 6 月 2 号机组大修增容改造时,励磁碳刷改为恒压形式,每极 30 条碳刷,碳刷形号为 D172HT-2532100。D172 碳刷主要参数见表 1。 表 1 D172 碳刷主要参数长
2、度L/mm摩擦系数 k正压力P/Pa接触压降E/v电流密度I/(A/cm 2)额定电流 I/A最高速度v/(m/s)电阻率p/.m电阻值R/65 9.82500 0.25 1.25 12 96 70 1210-6 0.00105100 9.82500 0.25 1.25 12 96 70 1210-6 0.001621 事故经过 (1) 2001-06-29T08:00 交接班检查 1 号机组碳刷无火花机,14:45 检查发现主励磁机负极滑环碳刷环火,减负荷和减励磁电流、调整处理无效,碳刷刷辫相继发红烧断,并伴有弧光,14:55,值长令解列停机,事故过程约 10 min,结果造成 20 个碳刷
3、刷辫烧断,4 个刷握孔熔化。当时机房内温度 3540,有功负荷 200 MW,无功负荷 90 Mvar,励磁电流 1 650 A。 (2) 2001-09-18,机房内温度 3540,2 号机组有功负荷 210 MW,无功负荷 87 Mvar,励磁电流 1 550 A,班中检查发现励磁负极的其中一条碳刷断辫,滑环碳刷火花大,取出该组(3 条)碳刷更换,滑环环火,并发现其它碳刷相继发红断辫,减励磁电流,有功减至 140 MW 调整处理无效,解列停机。整个过程约 15 min,结果造成 10 只碳刷刷辫烧断,部分采集电环及销钉固定孔烧化,“V”架部分销钉烧断。 2 引起碳刷发热的因素 碳刷发热由
4、3 部分组成:碳刷自身电阻发热,碳刷接触压降发热和磨擦发热。 碳刷自身电阻发热功率:W1=I2R 碳刷接触压降发热功率:W2=IE 磨擦发热功率:W3=Fv 其中:I流过碳刷的电流; R-碳刷电阻; E-接触压降; F-碳刷压紧力; v- 碳刷与滑环的相对运动速度。 3 碳刷发热的原因 3.1 碳刷使用过程中电阻值逐渐增大 将购买的 500 条 D172HT-2532100 碳刷,用电桥法测量其电阻值为0.00120.0020 欧,机组使用一段时间后更换下来,测得电阻值为 0.00120.01欧,机碳刷事故停机后,拆下的碳刷测得电阻值为 0.00120.3 欧。 3.2 碳刷卡阻 碳刷通过电流
5、后发热,刷体膨胀,易卡在刷握,这时拉动刷辫感觉很紧;部分碳刷由于振动、刷握不垂直等原因,会在刷握一侧的上沿和另一侧下沿产生明显卡阻,这几种形式卡阻,用钳表仍可测得电流,容易被误导(刷辫 处磁场较强,测量方法不同,钳表测得数值误差大,测量值只作定性分析),碳刷却已经失效,致使其它碳刷分配的电流增加,电阻发热增加。 3.3 碳刷压力减小 非恒压碳刷,压紧弹簧后碳刷接触压降小,发热少,在碳刷磨短后,弹簧压力明显减少,压力小到一定程度,接触不稳定,接触压降增大,接触压降发热明显增加。 3.4 碳刷接触面形成气膜 D172 碳刷最大圆周速度为 70 m/s,发电机励磁滑环直径为 445 mm,折算后滑环
6、表面园周速度为 69.9 m/s,碳刷在允许最大速度下运行,很容易在碳刷接触面产生气膜和跳动,流过碳刷的电流不稳定。在滑环表面开凹槽和磨花碳刷接触面可破坏气膜。但开凹槽使碳刷实际的接触面积减小。 3.5 滑环氧化膜的形成 滑环氧化膜太厚,使碳刷接触电阻大大增加,励磁电流分流到其它回路电阻小的碳刷上。 3.6 电流平衡的破坏 一般情况下,非恒压弹簧碳刷新换上和压紧弹簧,碳刷与滑环接触面的接触紧力较大,即接触压降小,所有 32 条碳刷工况相近,每条碳刷的电流接近相等,刷体的平均温度较低,碳刷间电流相对稳定平衡(称作强平衡)。运行一段时间后,碳刷的磨损量相近,但出现了氧化膜、气膜、卡阻等因素,碳刷磨
7、短了或弹簧压力降低了,碳刷接触面的接触紧力减小,碳刷间电流二次再分配,每条碳刷的电流差别增大,处于不稳定平衡(称作弱平衡)。这个阶段时间长,逐渐变化,不容易引起警觉。当环境温度升高或励磁电流增加时,随时可造成弱平衡破坏。 4 碳刷事故原因 滑环表面形成了一定厚度的氧化膜,增大了碳刷的接触压降,加上个别碳刷卡阻失效,碳刷处于弱平衡状态,事故时室内气温高,机组负荷加满,励磁电流增加,碳刷间弱平衡破坏,个别碳刷电流迅速增大,严重过热,刷体发红膨胀卡死,大电流转移到其它碳刷,并相继出现膨胀卡死,滑环环火恶性发展,使得短时间内大量碳刷刷辫烧断。 5 关于 2 号恒压励磁碳刷事故 2000 年 6 月,2
8、 号机组大修时将刷架改为恒压励磁刷架,主励磁机每极碳刷由 10 组“V”架组成,每个“V”架装 3 条碳刷, “V”架与集电环靠一根销钉转动 90。卡接, “V”架两侧面与集电环面接触通过电流。 5.1 “V”架销钉磨蚀 “V”架销钉磨蚀有 2 种,一种是电流流经销钉产生腐蚀,另一种是销钉与“V” 套径向线接触, “V”架与“V”套接触紧力使销钉产生应力磨损。 5.2 “V”架与集电环接触不好 “V”架与集电环“V”套配合差,虽然装配要求接触面大于 80%,实际上达不到要求, “V”架装上后前后左右可晃动,造成“V” 架两侧面很多烧伤弧坑。 5.3 弹簧压力不足 恒压弹簧压力不足,用手拉动励磁
9、弹簧,可明显感觉不同弹簧的压力差异,且弹力比其它机组非恒压弹簧小很多,由于弹簧压力不足,刷握和碳刷加长增加了碳刷侧面磨擦阻力,碳刷被阻在握内。 上述缺陷增加了 2 号机碳刷事故的几率,而 2 号机事故当时取出 1 组碳刷更换则加剧了碳刷弱平衡的破坏。 6 改进维护处理措施 (1) 将消除碳刷火花的被动管理形式改为控制 碳刷电流分配和温度的主动管理形式。在生产现场配备直流钳表和测温表,每班测量和掌握每个碳刷电流和温度,碳刷电流控制在 1090 A,刷体温度控制在不大于 80,及时消除电流不平衡、气膜、氧化膜、卡阻等因素,保证碳刷在强平衡状态工作。有条件时,专人负责碳刷的维护更换工作跟踪,效果会更
10、好。 (2) 出现个别碳刷断辫,可先减小励磁电流;出现环火,则大量减小励磁电流,调整碳刷电流平衡后再换碳刷。 (3) 规定碳刷磨损掉 1/3,必须更换,每月更换碳刷不少于 20 条,月更换量达到30%,消除碳刷太短、电阻值变大、卡阻、阶梯形四面体等现象。 (4) 在“V” 架导电两侧面涂导电脂,消除紧力不足引起的导电不良。定期检查“V”架销钉和紧力,定期检查弹簧压力。 7 结 论 采取上述措施以后,3 台机组励磁碳刷实现了无火花、刷辫无变色、无断辫运行,先后及时消除了个别碳刷小电流(卡阻) 以及 3 号主励磁碳刷正极一周 8 只碳刷无电流(机端盖渗油引起)问题。从一段时间的运行情况看,不论是变压弹簧还是恒压弹簧,碳刷维护管理从控制碳刷无火花改为碳刷状态平衡控制,较好地实现了强平衡状态运行目的,避免了人为因素的影响。2 号机由于设备先天不足,虽然个别碳刷小电流现象经常出现,电流平衡问题仍得到较好控制。