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PLC的工件自动分选装置设计.doc

1、深圳稻草人自动化培训PLC 的工件自动分选装置设计摘要:通过对自动生产线上 2 种工件进行自动分选,对自动分选装置动作过程进行分析,按实际工况要求,设计出自动控制系统。阐述系统中各软硬件的配置,及系统中顺序控制智能化创新设计和解决的关键问题。 关键词: PLC;自动分选装置;生产线;气动 引言 随着工业自动化的发展,PLC 与自动生产线在工业生产中应用越来越广泛,尤其是PLC 具有强大的算术运算、定时、计数、逻辑控制、顺序控制、存储等功能。自动生产线是由工件传送系统和控制系统,将一组自动机床和辅助设备按照工艺顺序联结起来,自动完成产品全部或部分制造过程的生产系统。自动生产线的工件传送系统一般包

2、括上下料装置、传送装置、组合加工和储料装置。在特定情况下需要采用执行机构完成不同工件的传送。主要描述自动生产线中的一个环节,通过自动分选装置分别将不同的工件输送到不同的生产线上。PLC 与气动装置在自动分选与卸物的应用,可以借鉴为各种气动与控制系统设计的应用范例,同时作为液压与气动、自动化设计等课程的工程项目训练与教学的平台。1 自动分选装置设计 1.1 分选装置工作状态分析 自动生产线上有不同工件,根据系统设计的要求,会分选进入相关的生产线。扬州电力设备修造厂的设备主生产线上有很多工件,按照不同的装配要求分配到 A 生产线与 B 生产线,通过工件识别传感器识别 A 线工件与 B 线工件,再由

3、自动分选装置的气动技术移位到相应的生产线上。自动分选装置示意图如图 1 所示。深圳稻草人自动化培训若工件 A:下降气缸 Y 降落、机械手通过握紧气缸 Z 握紧、提升气缸 Y 提升、气缸X1 左行、下降气缸 Y 降落、握紧气缸 Z 松开,使工件放在归定的 A 生产线上,提升气缸Y 提升、气缸 X1 右行原位、待下个工作的识别判断。 若工件 B:下降气缸 Y 降落、机械手通过握紧气缸 Z 握紧、提升气缸 Y 提升、气缸X2 右行、下降气缸 Y 降落、握紧气缸 Z 松开,使工件放在归定的 B 生产线上,提升气缸Y 提升、气缸 X2 左行到原位、待下个工作的识别判断。 1.2 气动回路的设计 自动分选

4、装置的气动控制回路(见图 2)是由 2 个握紧气缸 Z(根据需要,有时 5 个)、一个提升气缸 Y、一个 A 线气缸 X1、一个 B 线气缸 X2、一个工件识别传感器 SP、组成,另外有握紧到位传感器 SZ,分选装置有物传感器 SW,上升到位传感器 SY+,下降到位传器 SY-,A 线气缸左行到位传感器 SX1-,A 线气缸右行到位传感器 SX1+,B 线气缸左行到位传感器 SX2-,B 线气缸右行到位传感器 SX2-,握紧松开二位五通电磁阀YVZ,上升下降二位五通电磁阀 YVY,A 线二位五通电磁阀 YVX1,B 线二位五通电磁阀YVX2,气缸的动作状态及电磁阀的状态见表 1。表 1 电磁阀

5、、气缸状态表 深圳稻草人自动化培训2 控制系统设计 2.1 流程图及控制系统状态分析 系统的初始状态为:气缸 Z 松开、握紧到位 SZ 传感器为 0;气缸 Y 上极限,上升到位传感器 SY+为 1;气缸 X1 右极限,A 线右行到位传感器 SX1+为 1; 气缸 X2 左极限,B 线左行到位传感器 SX2-为 1。 根据系统工作原理,设计出系统流程图(见图 3)。经系统识别传感器判断,分别从A 线与 B 线分析自动分选装置的控制流程:若是 A 线工件则系统对应的电磁阀工作时序为: YVY 失电(下降到位传感器 SY-为1)、YVZ 得电(握紧到位 SZ 传感器为 1,分选装置有物传感器 SW

6、为 1)、YVY 得电(上升到位传感器 SY+为 1)、YVX1 得电(A 线左行到位传感器 SX1-为 1)、YVY 失电(下降到位传感器 SY-为 1)、YVZ 失电(握紧到位 SZ 传感器为 0)、YVY 得电(上升到位传感器 SY+为 1,分选装置有物传感器 SY 为 0)、YVX1 失电(A 线右行到位传感器SX1+为 1)回到原位。 深圳稻草人自动化培训若是 B 工件则系统的对应的电磁阀工作时序为: YVY 失电(下降到位传感器 SY-为1)、YVZ 得电(握紧到位 SZ 传感器为 1,机械手有物传感器 SW 为 1)、YVY 得电(上升到位传感器 SY+为 1)、YVX2 得电(

7、B 线右行到位传感器 SX1+为 1)、YVY 失电(下降到位传感器 SY-为 1)、YVZ 失电(握紧到位 SZ 传感器为 0)、YVY 得电(上升到位传感器 SY+为 1,机械手有物传感器 SW 为 0)、YVX2 失电(B 线左行到位传感器 SX2-为 1)回到原位。 2.2 PLC 设计 本系统核心是采用西门子 S7-200 系列的 CPU224 的 PLC 为中央处理单元,输入点有14 个点,输出点有 10 个点。各点的分布情况见图 4。输入点分别有信号采集与模式选择2 种方式,工件识别传感器通过数据通信口 RS-485 口与 PLC 相连,由急停按钮(I0.0 )、信号判断采集(I

8、0.1)、位置采集(I0.2I1.1)、气路保护(I1.5)4 部分组成。模式选择分别由自动、手动、停止 3 部分组成,另增设手动状态下的点动步进开关,作调试或检修过程的步进。以 A 线生产线来说明分选的控制过程(见图 5): 1,下降;2,握紧;3,上升;4,左移;5,下降;6 ,松开; 7,上升;8,右移。下降时的限位状态为:SZ 为 0、SW为 0、SX1+为 1、SX1-为 0、SY+ 从 1 到 0、SY- 从 0 到 1。以此类推,可以分析出各个状态的行程状态。通过各个状态的行程对 A 线工作过程的 3 个二位五通电磁阀进行过程控制,根据工作原理得出图 6 的电磁阀得电时序图。经过

9、状态逻辑计算,设计出 PLC 梯形图(略)。深圳稻草人自动化培训2.3、HMI 的设计 MT500 系列触摸屏专门为工业环境设计,它的适用温度范围 (045C) 和 PLC 的使用范围是一样的。打开 Easy-Manager,选择 Easy-Builder,在菜单“编辑”中选择“ 系统参数”项,在对话框中,PLC 类型选择 SIEMENS 的 S7-200,人机类型选择MT510T(640640 ),完成参数的设定。 3 结语 本系统通过 PLC 的智能化控制自动生产线上的气动机械手,结构简单、成本低廉、自动化程度高、操作方便,运行一年来性能稳定,可以广泛应用到自卸系统的各个领域,同时也可以作为教学与课程设计的一个实用的范例。

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