1、炭材工段改造项目除尘排灰系统现象:自 2013 年 10 月 19 日电石炉生产以来,炭材工段就已进入试生产状态。随着生产的进行,问题也就接踵而至。1 斗提机经常性的压死、刮板机链条断裂2 连续不断地从储灰仓上部、斗提机与刮板机连接处、刮板机缝隙以及螺旋输送机轴承等部位冒灰。后果:1 斗提机、刮板机压死,劳动强度需加大,设备的不正常状态极易造成人员不稳定的现象。2 除尘冒灰不仅使得斗提地坑处三天一坑灰,需要增加劳动力去处理,还使得炭材工段整体卫生差,环境恶劣到难以改善的地步。原因分析:1 经常性的斗提压死、刮板机链条断裂是由于斗提机提灰的速度赶不上刮板机拉灰的速度,刮板机、斗提机内堵满大量的灰
2、,最后导致设备被压死状态。2 由于斗提向储灰仓内输灰,灰在储灰仓内下落时,灰仓内会产生正压,灰再返回到斗提机、刮板机以及螺旋输送机内,灰就会从储灰仓上部、斗提机与刮板机连接处、刮板机缝隙以及螺旋输送机轴承等部位冒出。改造:1 经会议研究讨论,为了满足刮板机输灰的能力,将原来的 7节链条改为 5 节链条,加密斗子,增加提灰的速度。2 在储灰仓上增加罩子,通过管道连接至 3、4#布袋除尘锥体处。改造位置处于除尘箱体中部属于高空作业,高度达到 10 米左右,改造动火位置距离布袋较近,有引燃危险。改造中我们密切注意布袋的安全,避免了布袋大面积损失(具体改造见图片 7、8、9) 。改造后:1 加密斗提的
3、斗子这一工程使灰能顺利地运输到储灰仓内,刮板机、斗提机内不存灰,因为设备问题再也不会出现斗提机、刮板机压死的现象,减小了劳动强度,更好地满足于生产。2 储灰仓上部形成负压,灰能顺利地下落,没有悬浮状态的灰,尤其是螺旋轴承处没有没有了冒灰现象(见对比图片 1、2) ,刮板机机头处也没有冒灰现象(见对比图片 3、4) 。除尘下面没有灰,巡检工在检查除尘时也不用饱受吸尘之苦。除尘不会一直冒灰,卫生也能打扫干净(见对比图片 5、6) 。除尘增加风管这一工程极大改善了炭材工段的整体环境。 炭材工段2014 年 3 月 1 日图片 1(原始螺旋输送机轴承)图片 2(改造后螺旋输送机轴承)图片 3(原始刮板机与斗提机连接处)图片 4(改造后刮板机与斗提机连接处)图片 5(原始地面情况)图片 6(改造后地面情况)图片 7(改造全景)图片 8(灰仓顶部)图片 9(除尘进口)