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多级水封装置运行经验推广.ppt

1、多级水封装置运行经验推广,陶吉,前言,一台机组运行效率的高低,机组真空度是非常重要一项经济指标,枞阳海螺3#机组在运行初期的机组真空相对比较差,真空波动较大,经现场查找是因3#机组在设备安装中增设了多级水封的装置,由于对新设备了解较少,机组运行中装置一直未投入,但由于水封管回水管道是连接至凝汽器,水封的不投入导致空气漏入凝汽器,影响真空的提高。本次根据会议安排对多级水封的运行经验进行介绍,其主要内容包括水封工作原理、工艺流程、日常操作、常见故障处理及对后续技改意见研讨方面进行阐述。望对其他兄弟公司机组的运行有所帮助,仅供参考。,目录,多级水封的工作原理,原理:回收汽封加热器的疏水疏水采用逐级溢

2、流,而加热器内的蒸汽被多级水封内的水柱封住不能外泄,用多个U型实行改革增大密封水回水的阻力,密封水回水经过多级水封然后再有一定的高度回到凝汽器汽侧,流动阻力加上高差刚好等于凝汽器的真空时是最佳工况。作用:维持汽封加热器疏水水位,保护真空,一旦多级水封里的水灌满后,它的水位是基本维持不变的。,水封补水阀,排污阀,溢流阀,回水管道至凝汽器,凝结水泵出口至水封补水管道,溢流管道,多级水封示意图,水封汽水管线流程图,汽封加热器疏水,水封U型管,凝汽器,凝结水泵出口,排水沟,多级水封操作规程,投入前巡检人员检查凝结水泵运行正常,凝汽器水位在0mm以上,机组真空度处于建立状态; 确认其阀门关闭情况,检查汽

3、封加热器疏水阀、水封补水阀、回水阀是否处于开启状态; 投入时调节,调节每个水封管的补水阀来保持溢流阀管道能正常排水; 运行中应对各水封溢流管道流量进行监视,以防止空气漏入影响系统真空; 机组停机时应提前关闭汽封疏水阀、水封补水阀、溢流阀,打开每个水封管底部排污阀,防止水封管内水倒流至汽封加热器内。,多级水封常见故障分析,故障一:汽封加热器出口管道大量水溢流,轴封风扇跳停故障二:后几级水封管不能正常溢流,溢流管道出现负压,导致真空度下降故障三:多级水封投入后,机组真空度波动大,汽封加热器出口管道大量水溢流,轴封风扇跳停,原因分析: 1、汽封加热器疏水阀未开; 2、水封补水阀与溢流阀阀门调节不对应

4、; 3、真空被破坏,导致装置正压; 4、溢流阀阀门未开,故障处理: 1、检查确认各阀门是否处于正常状态 2、调节各阀门保证水封补水流量略大于水封溢流的流量 3、检查确认机组真空下降的原因,故障一,后几级水封管不能正常溢流,溢流管道出现负压,原因分析: 1、凝结水泵故障,给水流量压力偏低; 2、前几级水封管补水阀门,溢流阀门开度过大; 3、水封管排污阀开启,故障处理: 1、检查确认凝结水泵运行是否正常; 2、调节好每个水封管补水阀的开度; 3、关闭水封管排污阀。,故障二,多级水封投入后,机组真空度波动大,原因分析: 1、多级水封溢流管道有空气漏入; 2、水封管密封水温度较高;,故障处理: 1、逐

5、级调节每个水封管保证溢流管道正常的排水量; 2、增大密封水的置换量,加大水封管的补水量与排水量; 3、给水封管进行强制降温。,故障三,水封使用的优、缺点介绍,优点:结构简单,不耗能、占地小,不需要太多维护缺点:1、停机后水封管内残留积水,易造成金属锈蚀,影响再次启动时凝结水的品质;2、仅能在加热器间压力差不大的情况下使用(所以一般用于轴封加热器疏水);3、水封密封水排至排水沟,运行中浪费纯水较多。,多级水封密封水回收技改意见研讨,密封水回收到纯水中间水箱中。 密封水引至凝汽器内。,方案一:密封水回收到纯水中间水箱中,密封水排放压力接近常压,可以增加水箱,将冷凝水直接回收到水箱中,在利用水泵将水,并入系统中,这必须增加一台水箱,水泵和管道阀门等部件,投资约需6万元。方案可行,但必须增加一台10立方米水箱,现场布置较困难,方案二:密封水引至热水井内,凝汽器正常压力-94Kpa,为保证凝汽器真空。在管路中装调节阀门,通过调节阀开度大小调节密封水回收量,达到保证系统安全。但需要操作员技能操作的调整,增加时需等机组停机检修方可进行。,以上方案系本公司内部研讨的结果,望大会各专家予以研讨,确定最佳技改方案实施!,感谢您的关注,

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